河南煤业化工集团安阳九天化工公司甲胺/DMF生产装置原设计生产混甲胺1万t/a。为满足该装置的需要,变压吸附工段设置了冰机冷冻站系统,其任务是为甲胺装置、成品配置、DMF装置提供
1.冷冻站有2台(1#、2#)氨冷却器,设计为并联操作,氨气由压缩机加压至冷凝压力后,首先进入1#氨冷器,然后进入2#氨冷器。高温、高压的氨气在氨冷器内冷凝为液体进入储氨器,此过程氨气只能进行一次降温,不能适应3万t/a的冷媒需求量,冷媒温度在-1~
2.装置载冷剂采用20.9%氯化钙水溶液,由于氯化钙水溶液在输送过程中系统冷量损失大,对管道及设备等腐蚀也大。另外氯化钙水溶液作为载冷剂间接供冷,其输冷量效率不高,致使需冷却装置冷量不够,温度上升,从而导致制冷介质氨的温度升高,使冷却水水温上升,既不经济,载冷效果也不太理想。
针对以上问题,公司利用停车机会,对冷冻站系统的氨冷器等进行了改造。
1.氨冷器实施方案
1#氨冷器出口阀前到2#氨冷器入口阀后连接1条Φ
2.冷冻盐水实施方案
经多方论证和计算后,公司决定将冷冻站装置载冷剂由氯化钙水溶液改为甲醇水溶液,方法是将甲醇和软水按40%和60%的比例配比,形成以甲醇水溶液作为载冷剂。载冷剂输送系统采用闭式循环,经输送泵送至各工艺装置用户,提供冷量后靠位差返回冷媒槽循环使用。
通过采取以上改造后,氨气由压缩机加压至冷凝压力后进入1#氨冷器,在此进行初次降温,后又经过改造管道流经2#氨冷器进行第二次降温,故高温、高压的氨气能够二次降温,大大降低了冰机出口压力,由原来的1.5~1.6 MPa降至1.2~1.3 MPa,冷媒温度由原来的-1~