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大唐煤化工发电机滑环冒火原因分析及对策

[日期:2011-07-12] 来源:内蒙大唐煤化工  作者:郭增付 [字体: ]

       内蒙古大唐多伦煤化工动力分厂100 MW机组于2011315发生一起发电机滑环冒火事故,工厂紧急停机。对大型发电机而言,紧急停机不仅造成系统出力下降,影响系统稳定运行,而且对发电机组本身也将产生危害。

在停机检查中发现,发电机有2/3的碳刷刷握烧熔,而完好的刷握中有大部分压簧压力弹片折断的现象。检修过程中将所有刷握、碳刷、压簧全部更换,当机组重新启动并入系统运行2 h后,巡检再次发现2只压簧压力弹片折断,且一只压簧单侧从刷握内弹出。于是对100 MW机组滑环冒火前的运行情况进行分析,机组在故障前运行各参数均正常,有功、无功功率均在额定范围,机组的振动和轴位移均符合运行规程要求。同时对故障后的碳刷、压簧、刷辫及部分完好刷握(仍装有碳刷和压簧)进行了详细检查,发现所有碳刷均为D172型号,且长度均为新碳刷的2/3以上;部分完好的刷握的压簧、刷辫均无严重过热迹象,且压簧、压力弹片两侧大部分均已折断,压簧均为V型;对于一侧折断的压簧压力弹片进行检查,另一侧大部分有严重过热或电弧烧伤迹象,且压簧均为V型;两侧部分完好的压簧压力弹片均有严重过热迹象,且压簧均为V型;个别压簧卡口较浅,易造成压簧从刷握内弹出。 

随后又对新购的3种同一型号压簧进行检测,与机组发生故障的压簧进行对比分析后认为,此次冒火的原因有以下3点。

  1. 在机组运行中,虽然使用的是同一型号的碳刷,但由于其压力不同,造成碳刷与滑环间的接触电阻不一,部分压簧(V2型)未插入卡口或弹出,而造成其他碳刷通过的电流增大,其原因主要是卡口过浅;而部分压簧(V1型)压力弹片均折断(相当于此碳刷无压簧),或压力弹片一侧折断,使该碳刷接触面减小,造成单位载流量增大,致使同极滑环上不同碳刷间电流不均,部分碳刷电流过大。

2. 碳刷型号虽然均为D172,但由于其存在阻值上的差异,同样使同极上碳刷间的电流分配不均。

3. 巡检间隔时间较长,不能及时发现部分碳刷严重过热的情况,也是最终造成发电机滑环冒火的原因之一。

  为了有效防止此类事故的发生,工厂采取下述相应的措施。

1. 将发电机滑环上的所有压簧全部更换为U型压簧。

2. 压簧使用前应检查其压力是否均匀,卡口卡入刷握内应牢固并无弹出现象,压簧无断裂现象。

3. 换用新碳刷前应首先对碳刷进行阻值测量,并将阻值相同的碳刷分别编号存放;更换碳刷时必须在同一极滑环上使用同一阻值的碳刷,严禁不同阻值的碳刷在同一极滑环上使用。

4. 新碳刷使用前必须配磨,以保证碳刷与滑环表面接触达70%,同时,新碳刷长度应与运行中的碳刷长度基本一致;新碳刷在刷握内应有间隙,且碳刷上下灵活串动无卡涩现象。

5. 各班组每小时必须对发电机滑环、碳刷、压簧进行一次全面、系统的检查:发电机滑环碳刷长度应不小于新碳刷的2/3,如发现长度不足,必须立即更换。

6. 运行中更换压簧时应检查压簧接触点的牢固情况,弹片和弹簧正常受压会在压力消失后能完全恢复,压簧卡口应有足够余度,不能太浅。

7. 运行中发电机集控室内必须配有足够备用的碳刷(每个碳刷均应标明阻值:A组励磁机侧滑环阻值为0.00150.0003 B组发电机侧滑环阻值为0.00210.0003)和压簧,以便及时更换。

通过采取上述应对措施后,我厂有效地控制了动力分厂发电机滑环过热、弹簧弹出、压簧断裂等情况的发生,对发电机长周期、安全、稳定运行起到了较好的保障作用。

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