2011年开始,安化公司对造气车间8台Φ2650 mm造气炉炉顶的取气技术进行了改造。改造前,造气炉上气道开口是在侧面取气,下吹蒸汽通入上气道再进入炉膛内。因造气炉料层高度(自炉篦帽起2.0±0.1 m)与风机风压(35 ~40 kPa)不匹配,造成旋风除尘器带出物多,影响了造气炉的吹风强度。在造气过程中,炭层高度很难控制,即炭层不能高,相应料层承受负荷就低。这样影响了单炉的产气量,生产能力随之降低。同时,因下吹蒸汽通入上气道后进入炉膛内易造成气体不均、火层偏;上吹蒸汽经旋转炉篦分布均匀后进入料层,气化反应所产出的上行气靠近上气道一方气体流速更顺畅,久而久之易造成上气道对面挂疤,炉面温度高,导致气体走向不均,火层偏,严重时易吹翻,带不上负荷,一边往下流生煤,一边结大块。技术人员经过严密论证,实施了炉顶取气,将原上气道管线从与炉体连接部位用盲板盲死,上气道管线与原上行阀连接前的管段用盲板盲死;将上气道改炉顶取气,增加三通阀,改变气体走向;对下吹蒸汽走向进行了改造,从靠近炉顶东、西两侧开孔引入。
通过对造气炉炉顶取气的改造,取得了以下明显的效果。
1.充分利用了造气炉上部的自由空间,提高料层的高度200~300 mm,从而提高吹风强度,增加单炉的生产能力,延长燃料的停留时间,使其充分燃烧,降低了返焦。同时单炉旋风除尘器的带出物明显大大降低;因料层提高使后炉内阻力降增加,上部自由空间增加后气流得以缓冲。
2. 造气炉下吹蒸汽从东、西两侧进入,使得蒸汽扩容后分布均匀,避免炉内上部出现挂疤现象,同时料层气化层增厚,蒸汽分解率大大提高,可有效降低CO2的含量,间接提高有效气体的质量。
该项目完成后,经实际运行测算,造气炉单炉产气能力明显提升,根据气柜升降高度检测出单炉出气量为7000 m3/h以上,比改造前单炉出气量增加约1000 m3/h,同时吨氨耗煤减少0.03 t左右。8台Φ2650 mm造气炉技改之后,合成氨的生产能力为122182 t/a,年可节省块煤为3665.46 t,按1 t煤1000元计算,每年可节省费用366.546万元;另外每台每天上气道的带出物减少约1 t。带出物8台炉每天可减少8 t,每年按300 d计算,8台炉年可减少2400 t带出物(一般按照粉煤处理)。按1t块煤比粉煤贵500元计算,每年减少带出物可节省120万元。此2项年共创综合效益486.546万元。
近2年以来,安化公司通过不断加大项目的引进力度和技改投入,通过实施技改实现传统产业的升级改造,解决制约企业发展的生产瓶颈问题,为企业的持续发展注入了动力。