兖矿鲁南化肥厂尿素Ⅱ装置于1993年建成投产,设计尿素产能为13万t/a。尿素Ⅱ装置使用的ZW-0.9/25型无油润滑空压机,于2004年8月安装投入使用。该空压机是在ZW-6/8型油润滑空压机的基础上设计制造的,为二级压缩机,最终压力的提高导致压缩比增加。ZW-0.9/25型无油润滑空压机运行非常不稳定,也因此经常造成设备腐蚀,尿素Ⅱ装置产红尿素。
ZW-0.9/25型无油润滑空压机的问题主要表现在打气量不足、进排气阀片断裂,该机额定排气量为54 m3/h,系统实际需要加空气量为23~30 m3/h,但每次彻底检修后打气量也就在25 m3/h左右,并且只能维持1周。经分析,主要原因为:
1.活塞环磨损严重,密封不住或卡住,导致密封效果差、窜气,引起进排气阀阀片断裂,造成空压机打气量低;
2.气缸套磨损,缸径变大,造成活塞环密封不住,也是导致打气量不足的原因之一。
分析表明,改造活塞环的结构及材质,重新选择活塞环、气缸套及活塞体的制造材料,才可能提高空压机的打气量和运行时间。针对这种现状,进行了以下3个方面改造。
1.优选活塞环材质,优化活塞环结构
该空压机原设计活塞环、支撑环材料均采用填充聚四氟乙烯,斜角45°开口,无弹力环,外径75 mm,内径61 mm。由于该空压机一级进气为常压,最终排气压力为2.5 MPa,压缩比为5.0(一般控制在小于3.4),这样就造成压缩过程放出热量多,出气温度高,高温下聚四氟乙烯寿命缩短、磨损、老化,最终活塞环失效,导致密封效果差。于是重新选择活塞环材质,选择了具有自润滑性能好,质量轻,在高温下耐磨损、耐疲劳、耐蠕变的聚醚醚酮材料。同时,优化活塞环结构,原活塞环斜角45°开口,在高温下膨胀,对角叠起,容易造成活塞环抱死,导致密封失效,将开口改为直角,高温膨胀后开口对齐向外延伸,使活塞环与气缸壁贴合更好,增强密封效果;另外,在活塞环的内圈增设1道弹力环,在弹力作用下,一方面使活塞环与气缸壁贴合更好,另一方面作为活塞环磨损后的补偿。
2.优选气缸套材质
该空压机气缸套材质原设计采用球墨铸铁QT600-3,其缺点是材料脆,易磨损,寿命短,正常情况下只能使用1年。经研究发现合金钢38CrMoAlA的强度高,耐磨损,寿命在3年以上,于是将气缸改为38CrMoAlA合金钢。
3.优选活塞体材质
该空压机活塞体材质原设计采用铝(L2),铝活塞强度低,活塞槽易磨损,正常运行不到半年,由于活塞环槽磨损造成活塞环漏气,而被迫更换活塞体。鉴于此,将一级活塞体做成45#碳钢,增加其强度,延长其寿命。
综合改造于2009年7月底全部结束,应用结果表明,活塞环、气缸套和活塞体材质的优选和结构的优化改进降低了停车次数。空压机运行周期的提高,减少了配件消耗,节约了开停车电耗,避免了设备腐蚀,提高了产品质量,年获经济效益9.96万元。