江苏晋煤恒盛化工有限公司60万t/a合成氨、80万t/a尿素、25万t/a甲醇装置于2009年5月开车投运,运行一直平稳,各项指标达到设计要求。但甲醇精馏装置在生产中仍存在一些问题。对此,公司做了积极的分析并采取了相应的改进措施。
1.精馏塔阻力大,分离效率下降,甚至出现液泛现象。通过分析认为,其主要原因:一是蒸汽用量过大,进料、回流量大,采出量太少,塔内负荷重;二是塔底压力波动太大或升高;三是塔釜液位过高,淹没了气相入口,产生雾沫夹带。处理措施:减少蒸汽用量,甚至停止进料;增大采出量,同时保持再沸器加热平稳。
2.精甲醇、预精馏塔、加压精馏塔回流液温度偏高。主要原因:冷凝器列管内有不凝气积累现象,通冷却循环水的壳程有结垢。处理措施:排放冷凝器列管内的不凝气,清除污垢,加大循环水量。
3.产品精甲醇加水稀释后出现浑浊。主要原因是精甲醇中有机杂质含量超标,加水稀释后有机杂质不溶于水。处理措施:加强预精馏塔操作控制,增加萃取水用量(萃取水用量一般以粗甲醇入料量的15%~20%为宜),精甲醇加水浑浊程度将明显下降,直至浑浊现象消失。
4.系统运行中采出的杂醇油一部分加水萃取返回系统,一部分占入料量的1%无法取回。主要原因是系统排出的残液中含甲醇质量分数0.2%~0.4%,未加以回收。处理措施:增设1台回收塔,利用系统蒸汽冷凝液及残液热量进一步回收杂醇油及残液中的甲醇,使吨精甲醇耗粗甲醇从1.12 t降至1.11 t,从而达到节能降耗的目的。
5.计量不准。主要原因:常压精馏塔入料流量计安装位置不当,造成流量失真,给操作判断带来误差。处理措施:停车检修,将流量计安装位置从常压精馏塔入料自调阀后改为自调阀前,减小流量计前后压差,使计量精确,操作简单。
针对以上问题,采取处理措施后,甲醇精馏系统生产运行稳定,操作弹性大,生产负荷可在60%~110%调节,吨精甲醇蒸汽消耗1.0~1.1 t,产品质量符合国家标准要求。