大化集团硝铵厂硝镁法浓硝酸装置2009年7月试车成功后,在9月下旬和10月初进行了性能考核和试生产,在试生产过程中产生了含5%左右的硝酸镁尾水,这部分水稀硝装置回用不了,需要外排2 t/h左右。前期硝酸镁尾废水排放到污水处理站,但污水处理站不能处理,并且对处理菌种造成了很大破坏;后期加入氧化钙中和后再排入污水处理站,由于在中和池中和会产生大量沉淀物,需要经常清理,增加了工人的工作强度,且中和后污水含大量悬浮物,造成污水排放管线经常堵塞。为此,公司与济南双硝技术开发有限公司联系,经考察后决定上1套酸性水处理回收装置。
原浓硝酸生产流程中,稀硝镁在硝镁蒸发器中浓缩,气相为温度130~140 ℃含硝酸的蒸汽,通过间冷器冷却,形成含硝酸3%~5%的镁尾水,然后排入镁尾水槽进行后续处理。通过考察,在原装置上增加了回收酸性水的处理装置:利用硝酸蒸汽本身130~140 ℃的热量,在硝镁蒸发器和间冷器中间增加1个精馏塔,从塔顶喷水控制塔顶温度,使液相酸浓度达到10%~20%,这部分酸加入到稀硝酸装置中吸收塔相应的塔板中;精馏塔气相再经间冷器冷却,形成pH为5~7、酸浓度0.04%的水,一部分喷至精馏塔顶部,一部分作为稀硝酸装置中吸收塔塔顶的加水,这样浓硝酸生产可做到污水零排放。
该项目从2009年9月中旬开始设计,到2010年3月初施工全部完工,经过2次调试,于