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大化集团浓硝酸镁尾水的回收处理

[日期:2011-11-14] 来源:  作者:李国刚 王建 [字体: ]

       大化集团硝铵厂硝镁法浓硝酸装置20097月试车成功后,在9月下旬和10月初进行了性能考核和试生产,在试生产过程中产生了含5%左右的硝酸镁尾水,这部分水稀硝装置回用不了,需要外排2 t/h左右。前期硝酸镁尾废水排放到污水处理站,但污水处理站不能处理,并且对处理菌种造成了很大破坏;后期加入氧化钙中和后再排入污水处理站,由于在中和池中和会产生大量沉淀物,需要经常清理,增加了工人的工作强度,且中和后污水含大量悬浮物,造成污水排放管线经常堵塞。为此,公司与济南双硝技术开发有限公司联系,经考察后决定上1套酸性水处理回收装置。

       原浓硝酸生产流程中,稀硝镁在硝镁蒸发器中浓缩,气相为温度130140 ℃含硝酸的蒸汽,通过间冷器冷却,形成含硝酸3%5%的镁尾水,然后排入镁尾水槽进行后续处理。通过考察,在原装置上增加了回收酸性水的处理装置:利用硝酸蒸汽本身130140 ℃的热量,在硝镁蒸发器和间冷器中间增加1个精馏塔,从塔顶喷水控制塔顶温度,使液相酸浓度达到10%20%,这部分酸加入到稀硝酸装置中吸收塔相应的塔板中;精馏塔气相再经间冷器冷却,形成pH57、酸浓度0.04%的水,一部分喷至精馏塔顶部,一部分作为稀硝酸装置中吸收塔塔顶的加水,这样浓硝酸生产可做到污水零排放。

       该项目从20099月中旬开始设计,到20103月初施工全部完工,经过2次调试,于53系统正常运行。51114日进行了性能考核,考核指标达到设计要求:塔尾水酸浓度在12.1%18.8%(设计值10%20%);塔尾水槽酸浓度在19.1%(设计值10%20%);镁尾水酸浓度在0.004%0.013%(设计值<0.04%),工艺指标均达到设计要求。此项目投用后,塔尾水通过酸性水泵(J31017)加入到稀硝酸吸收塔1618层,镁尾水通过工艺水泵(J31003)加入到吸收塔塔顶,不足部分补充脱盐水。塔尾水、镁尾水全部送至稀硝酸系统回收利用,不再外排,年可增加回收稀硝酸(折纯)900 t,减少脱盐水消耗2t,减少氧化钙消耗300多吨,年总效益约160万元,同时减少了环境污染,取得了较好的环境效益。

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