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中压冷凝液泵机封泄漏及修复

[日期:2012-05-14] 来源:  作者:张建民 [字体: ]

新能凤凰(滕州)能源有限公司是新奥集团控股子公司,现有236t/a甲醇装置。变换工段有2台中压冷凝液泵,其主要技术特性为:型号200A-ZY150×2,最大流量184 m3/h,扬程300.9 m,操作温度170 ℃,转速2950 r/min,汽蚀余量10 m,额定轴功率238.5 kW,物料为变换冷凝液。该设备配套隔爆型三相异步电动机(型号为YB-450M1-2W10 kV280 kW)。在试生产过程中2台变换工段中压冷凝液泵机封泄漏严重,严重制约了生产。

对中压冷凝液泵进行解体、测绘发现,两端机封轴套部位仅与轴过盈配合,轴在轴向无加工定位孔,仅靠顶丝进行限位,这对于进口压力低于0.1 MPa的泵还可以,但对进口压力达5.7 MPa的工艺冷凝是完全不行的,必然导致轴套发生位移,使机械密封受到破坏,这是造成机械密封泄漏的主要原因。高压端叶轮口环与泵体支承环间隙为0.6 mm,且各配合面均有不同程度的拉伤,有局部损坏。对轴检测发现,轴的弯曲度严重超过指标(实测为0.5 mm,标准为0.03 mm)。该设备机封是集装式,且与泵体端面配合采用石棉板密封,若发生渗漏,石棉板随时会遭到破坏,导致泄漏量增加。在解体过程中还发现,动环座弹簧结垢严重,导致性能破坏,因为该泵输送介质为煤气冷凝液,气体里含有煤粉尘等固体颗粒。

针对上述情况,制定如下改造方案。

1.在泵轴两端加工定位孔,根据实际情况,加工10-Φ7.5 mm×4 mm,让顶丝完全进入定位孔,限制轴套轴向自由度,最终保证机械密封运转时间;对现有轴进行校直,初步能达到0.05 mm,暂时能缓解工艺,然后再重新修复另1台冷凝液泵;针对口环出现拉伤的情况,进行打磨处理,保证口环与泵体支承环间隙在0.7 mm之内。

2.机封与泵体端面采用石墨复合垫片,有效地防止泄漏。

3.由于泵的输送介质决定机械密封不能采用自密封形式,经公司技术论证,直接改为用脱盐水进行密封。

经过以上改造后,2台泵运行正常,运行周期大幅度延长,完全满足生产需要,目前甲醇装置运行稳定。

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