兰州石化公司化肥厂现有2台145 t/h燃煤锅炉,分别为A炉和B炉,型号DG145/10.5-1,1996年投产,露天布置,倒U型结构,燃烧器四角布置,切向燃烧,固态排渣,平衡通风。2011年11月份,A/B锅炉高温过热器管壁表面及管间出现严重的结渣现象,致使省煤器前后压差由-250 Pa上升至-900 Pa,炉膛微正压,锅炉负荷被迫降低,直接影响着用户的蒸汽用量和装置的稳定运行。
我厂对A/B锅炉高温过热器结渣的原因进行了认真分析,结合锅炉炉膛结焦机理,经过调研分析,认为引起A/B锅炉高温过热器结渣主要原因如下。
1.煤质变化的影响
煤质变化对锅炉燃烧工况的影响非常大,在影响锅炉结焦的众多因素中,煤质特性起着主要作用。2011年11月份,由于靖远煤炭采购困难,开始使用新疆煤,根据煤质分析及现场结渣(焦)判断,新疆煤具有灰熔点低、含铁量高、黏结性强等特点,容易引起结渣和积灰,灰粒在高温下熔化具有黏结性,部分冲向受热面的熔渣得不到冷却,形成炉内结焦,使烟气温度升高,部分飞灰被高温烟气携带,易粘结在高温过热器管壁表面及管间,逐渐形成大量结渣。
2.锅炉结构设计的影响
(1)燃烧器火焰位置改变
A/B锅炉燃烧系统于2011年8月整体改造后,原燃烧器喷口由6个变为9个,增加了3个二次风喷口。其中C1、C2喷口为一次风;G1、G2喷口为燃气;A1-A5喷口为二次风。虽然C1、C2喷口中心标高未变,但所有的喷口高度变矮,使改造后的燃烧器标高比原燃烧器高出250 mm,造成炉膛火焰位置偏高。
(2)火焰中心温度偏低
改造后的A/B锅炉做冷态试验时,对同角度、不同层喷口二次风速进行测试,实测了50%风门开度下各喷口的二次风速,位于中间位置的A2、A3、A4喷口实测风速最大(基本在20 m/s以上),上下两侧G1、A1和G2、A5喷口实测风速相对较小(基本在20 m/s以下)。在实际运行中,A2、A3喷口挡板比A1、A5喷口挡板开度大,火焰中心风量相对大,使燃烧中心切割分离,降低了火焰中心温度。
(3)缺乏有效的吹灰系统
A/B锅炉吹灰器无法有效投用,不能发挥正常的除焦作用,一旦有渣形成,使堆积在炉膛水冷壁或高温过热器上的结渣逐渐堆积形成大渣,不能得到有效清除,造成烟气温度继续攀升,进而超过煤灰的熔融温度,形成恶性循环。
3. 燃烧工况变化的影响
(1)锅炉掺烧干气量多
由于干气低位发热量为47201 kJ/m3,燃煤低位发热量为23220 kJ/m3,干气热值大大高于燃煤的热值。掺烧干气量多,在气枪火焰的助燃下,部分煤粉形成液态的灰渣,粘附在喷燃器的四周,使炉膛吸热量减少,排烟温度上升,造成锅炉上部结焦及高温过热器结渣。
(2)锅炉氧含量偏低
锅炉氧含量对锅炉的结焦有着非常大的影响,运行中氧含量偏低,Fe2O3还原成FeO。A/B锅炉在高负荷生产时,氧含量控制在3.5%左右,甚至只有2%~3%,使锅炉上部及易形成高温过热器结渣。
为了防止高温过热器结渣,我厂采取了以下加强原料管理和工艺管理的措施。
1.加强煤质管理、及时改换煤种
操作人员定期查看LIMS煤质分析,准确掌握煤质的工业分析数据,及时调整燃烧、合理配风,降低由于煤质变化对锅炉燃烧状况的影响。煤的储运结合煤炭采购趋势,充分利用现有的输煤条件,加强分类堆放管理,结合不同煤种结渣特性的差异进行科学地掺配,或通过在不同位置抓煤实现不同煤种的充分混合,避免单一投用新疆劣质煤种造成锅炉结焦的现象发生。在出现过热器处结渣严重时,及时改换煤种以改善燃烧工况,防止结渣情况继续恶化。
2.降低燃煤量
在锅炉负荷保持不变的前提下,通过增加燃气量、降低燃煤量,减少烟气携带的飞灰量,防止高温过热器结渣情况加剧。
3.提高烟气流速
适当开大引风机挡板开度,将炉膛压力由-30 Pa调高至-100 Pa,提高烟气流速,加强灰粒对高温过热器管壁的冲刷作用,从而减缓高温过热器结渣的速度。
4.降低火焰中心位置
A/B锅炉燃烧系统整体改造后,其中A5层喷口具有上下30°可调功能。将A5喷口由水平位置调节为向下20°,并将A5喷口挡板开度由20%开至100%,降低火焰中心位置。经炉膛观火孔观察,冷灰斗上方烟气颜色由亮变暗,火焰中心位置明显下降。
5.提高火焰中心温度
在保证氧含量前提下,将位于中间位置的A2喷口挡板开度由40%关至20%,A3喷口挡板开度由30%关至15%,强化火焰中心燃烧,提高火焰中心温度,减缓高过结渣速度。
6.恢复吹灰系统
在前期人力清焦经验的基础上,将B炉原蒸汽吹灰管线与A炉原压缩空气管线连通,在高温过热器原吹灰器处制作连接手动吹灰枪,利用1.0 MPa蒸汽做为动力源,进行手动蒸汽吹灰,及时清除高过结渣。
7.减少干气量
增加A/B锅炉燃煤量至14 t/h,燃气支管调节阀关至0~5%,减少掺烧干气量,同时将调阀控制面板锁定在操作界面上,如遇到燃烧不稳或其他异常情况,迅速打开燃气支管调节阀,防止锅炉灭火。这样既减轻高过结渣,又稳定锅炉运行。
8.适当调高氧含量
在保持二次风压具有一定的刚性前提下,适当调高氧含量,一般控制在4.5%~5.5%,这样既能减少还原性气体的产生,避免高温过热器结渣,又能使产生的炉渣较松软,容易清除。
经过以上措施,A/B锅炉高温过热器管壁表面结渣减缓、管间结渣消失;前后烟气压差恢复至-250 Pa;锅炉负荷从90 t/h增加至120 t/h,目前A/B锅炉负荷明显提高并能够保证稳定运行。