新奥集团控股的滕州新能凤凰能源有限公司投资近40亿元的72万t/a的甲醇项目是以煤为原料,采用水煤浆加压气化技术等先进工艺。新能凤凰公司投产以来,一期合成系统采用2台循环机运行,其型号为4M25往复式压缩机,设计循环量为528.594 km3/h,而在实际运行过程中,合成系统的循环量约560 km3/h。合成系统的循环量过大,造成合成塔压差大(0.21~0.22 MPa),热量损失增加。
为了更好地实现装置安、稳、长、满、优运行,更好地降低生产成本,公司将环保、节能降耗提上了重要日程,经过多方论证,对一期合成系统循环机进行了改造,并对装置优化运行。
公司相关部门通过分析、讨论,决定进行如下改造。
1.优化合成系统工艺。逐渐有效地降低整个系统循环量,从原来的560 km3/h降至330~350 km3/h,与此同时,合成塔压差减少至0.07 MPa,还可以增加副产中压蒸汽约5 t/h。经过一段时间的试运行,在相同负荷下开2台循环机与1台循环机进行比较,粗甲醇产量变化不大,但大大降低了电能消耗,节省了循环水,节约了压缩机运行成本及备品、备件成本。
2.解决设备本身问题。在设备原始安装或制造过程中,压缩机中体和缸体之间的接合面出现泄漏,经过多次带压堵漏均不能很好消除系统隐患,利用停车机会对2台压缩机的8个密封面进行更换,同时对2台压缩机组进行大修,合理调整部件安装公差及装配精度,检修完毕后,机组运行稳定,消除了设备的安全隐患。
对合成系统循环机进行改造后,经过一个月的运行对比,装置1台循环机运行后,合成氨产量与以前开2台机运行的变化不大。其节电节能效益如下:
1.通过电量统计,单台循环机比2台循环机每小时少耗电约为2500 kW·h,电费价格按0.76元/ kW·h计,每年按8000 h运行计算,年节省电费为1520万元;
2.合成废锅每小时多产中压蒸汽约为5 t,按年生产8000 h、蒸汽110元/t计,每年可多产生效益440万元;
3.一开一备,有利于降低压缩机的运行及备品、备件成本,年估计节省运行维护费用约为40万元。
综合计算,年可节省费用约2000万元。