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20万t/a焦炉气制甲醇存在的问题及改进

[日期:2013-01-14] 来源:《氮肥信息》  作者: [字体: ]

       河北金牛旭阳化工有限公司20t/a甲醇装置以焦炉气为原料,采用四川天一科技股份有限公司的“纯氧-蒸汽部分转化、低压合成、三塔精馏”工艺。建成投产运行后存在一些问题,公司进行了积极的改进和优化,取得了很好的效果。

       1.综合加热炉对流段设计出口温度≤180 ℃,而实际操作中经常超过200 ℃,既影响引风机的使用寿命,又存在安全隐患。采取的措施为:在综合加热炉对流段蒸汽和氧气管道下方增加脱盐水列管,为烟道气换热降温,使引风机进口温度控制在指标内。利用烟道废热把脱盐水由25 ℃加热到104 ℃后进除氧器,不用蒸汽加热,脱盐水流量为12 t/h,可节约蒸汽4 t/h。按年运行300 d、蒸汽100/t计算,可节约蒸汽28800 t,年可节约费用288万元。

       2.气相色谱分析甲醇合成的闪蒸气,闪蒸气中CO2体积分数为46.24%CO体积分数为3.25%,闪蒸气流量按500 m3/h计算,则碳损失为11.05 kmol/h,造成极大的浪费。采取的措施为:在原闪蒸槽上增加1条闪蒸气回收管线,将闪蒸气回收至焦炉气压缩机增压,再进行甲醇合成反应,即对甲醇闪蒸气的碳含量进行回收利用,达到节能减排、提高装置产能的目的。闪蒸气改造完成并投用后,年可产粗甲醇574.848 t,按实际生产精甲醇回收率98.4%计算,年产精甲醇565.65 t;精甲醇按2500/t计算,年可产生经济效益141.41万元。

       3.甲醇分离器的结构比较简单,致使循环气中的甲醇含量偏高,在负荷较低的情况下,循环气中的甲醇体积分数已达到了0.5%20t/a甲醇装置中甲醇弛放气量为15000 ~20000 m3/h,则弛放气中带走的甲醇达到771~1029 t/a。随着生产负荷的增加,循环气中的甲醇含量还会增加,这样随弛放气带走的甲醇量也会增加。

       采取的措施为:增加弛放气水洗塔1台,将弛放气中的甲醇洗下来;用水量控制在原精馏塔所需补充水量以下,不增加精馏负荷;脱盐水由柱塞泵打入洗醇塔上部,进口气体与塔顶喷淋的脱盐水接触进行吸收,然后从塔顶出来去转化燃烧。吸收甲醇后的脱盐水从塔底部排到闪蒸槽,含甲醇质量分数在60%左右。改造后,甲醇弛放气(15000 m3/h)中的甲醇体积分数由0.5%降到0.1%,可回收精甲醇607 t/a,按精甲醇2500/t计算,产生经济效益151万元。

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