新能凤凰(滕州)能源有限公司是新奥集团控股的子公司,有2套以煤为原料的36万t/a甲醇装置。合成车间精馏工段有2台加压塔回流泵(磁力泵,一开一备),型号MCNF125-80-250,介质为甲醇,流量122 m3/h,扬程75 m,转速2950 r/min,功率37 kW,叶轮、泵体、轴材质的材料为304,隔离套材质Hast.C4,内、外钢套采用Sm2Co17钐钴磁性材料,滑动轴承材料为SiC,并采用自润滑。
合成车间精馏工段加压塔回流泵是国内知名品牌磁力泵,在系统试运行过程中先后出现轴承损坏、磁钢损坏、泵体振动、扬程下降等异常现象,随即停车,再重新盘车,发现已有明显的卡塞现象;拆卸检查,轴承已经碎裂,且隔离罩内部有大量黑色物质,可以判断是由滑动轴承在短时间内干磨所至,属于SiC粉末,粉末不断积累,轴承润滑内部流道逐渐不畅,出现润滑液量不足,可能导致轴承自身热量不能被带出,致使温度不断上升;温度的不断上升,致使部分润滑液体发生汽化,更进一步加剧了轴承润滑的恶化,导致轴承的损坏,破坏了泵体内部自身的平衡调节,产生了部分不平衡力,致使振动严重超标;温度的上升还导致内钢套失去磁性,直接影响到泵的扬程;由于工艺介质入口温度达到120 ℃以上,正好接近于汽蚀余量的临界值,引起汽蚀。
针对上述状况,采取了如下整改措施。
1.优化工艺,适当增加流量,入口温度降低到110 ℃,提高入口压力,保证输送介质不汽化,避免汽蚀现象的发生。
2.增加过滤器的过滤能力和过滤面积,尽可能阻止催化剂颗粒进入泵体,避免轴承因介质颗粒磨损而损坏。
3.对设备进行全方位检查,对失去磁性的内钢套进行更换,保证泵的扬程;重新调整泵盖垫片厚度,均匀紧固螺栓,确保安装质量;经测量,原叶轮与耐磨盘只有0.25 mm的间隙,整改时间隙增加到0.50 mm,同时有效增加口环间隙,保证暖泵盘车灵活试运转正常;加大轴套间隙,使间隙处于要求的中间偏上值,以保证润滑液膜的形成;增加进、出口管段刚性支撑,保证泵体不受管道应力的影响;重新进行对中找正,与驱动设备的同心度在0.05 mm 范围内,将振动值保持在0.02 mm左右,消除了响声异常现象,达到了很好的效果。
改造后,磁力泵运行6个月无停车检修,延长了设备的长周期运行,减少了备品备件的消耗,使系统进一步稳定运行,并减少了维修人员的劳动强度,减少了维修费用。