新能凤凰(滕州)能源有限公司的36万t/a甲醇煤气化装置采用的是四喷嘴水煤浆气化工艺,设备故障影响系统运行时有发生,
1.增大沉降槽低流泵排放量
沉降槽低流泵排放量由原来的28 m3/h增大至50 m3/h运行,当压滤机故障时及时切为备用压滤机运行,当备用压滤机未能及时备车时,沉降槽低流泵打出的灰浆切至研磨水池。严禁沉降槽灰浆长时间不外排而造成沉降槽内灰渣堆积。若发现灰浆含固量降低,则应及时安排反冲沉降槽底部,保证沉降槽底部灰浆能够顺利排出。
2.沉降槽底部冲洗
沉降槽底部南、北各设有1个排放倒淋,用硬管将其与冲洗水管线连接,用以冲洗沉降槽底部积渣,每2小时冲洗1次,每次冲洗1 h。
3.测量沉降槽壁温
要求每2小时测量沉降槽壁温,具体方法为:将沉降槽横切面均分为16个点,用测温枪检测沉降槽壁温在45 ℃的高度,高度越高代表该处积渣越多,从而判断沉降槽底部积渣情况,并将数据记录在渣水报表,便于及时掌握沉降槽底部积渣情况。
4.沉降槽上部增设冲洗水管路
在沉降槽壁温检测中,发现沉降槽西侧壁温明显高于东侧,且沉降槽西侧有灰浆沉积现象。于是在沉降槽西南侧、西北侧增加了2路冲洗水管,冲洗水管向中心倾斜30°,斜插于水面至沉降槽底部,更有利于将灰浆冲向沉降槽排出口。4个冲洗水管按顺时针方向编码,要求按顺序每1 h冲洗1个,每个冲洗0.5 h。
从2012年8月23日至2013年1月5日,沉降槽扒拌器故障停运的情况下,系统运行长达135 d,系统水质较好,9月份出滤饼4933 t,10月份出滤饼5199 t,11月份滤饼6600 t。并将延续更长的运行时间,在同行业中属首例。