新能凤凰(滕州)能源有限公司72万t/a甲醇大型煤化工项目的污水处理站未设计降温装置,正常生产时气化来废水温度约50 ℃,夏季最高可达60 ℃,遇风力较大或水量过大时,为防止飘水,不得不减少进入降温装置的水量,造成匀质池水温超过要求值。现污水处理站设计处理能力为230 m3/h,仅气化废水单系统运行最低就占到总处理水量的30%,靠生活污水和初期雨水的配比仅能保证SBR池进水温度在35 ℃以下,双系统运行时气化废水可占到总处理水量的80%,无法保证SBR池进水温度达到设计值(低于40 ℃),致使污水系统不能正常运行。经过公司多方论证,决定对气化废水进行降温处理。
1.本次改造采用无电力、无填料旋转喷雾节能型雾化器作为主要降温元件,处理污水量150~180 m3/h,充分考虑低流量也能正常使用;上水温度45~50 ℃;旋转喷雾装置进水压力≥0.10 MPa;污水固含量粒度≤15 mm;污水浊度≤100 mg/m3;污水中盐为溶解性盐;污水pH为5~9。
2.增加旋转喷雾装置收水水池(4 m×4 m×0.8 m),红砖砌制混凝土浇筑,水池内外做好防渗水处理,旋转喷雾装置四周采用钢构PVC板做好防飘水装置;上水管采用Φ219mm×6mm的无缝管,长约30 m,在水池上方居中架空布置,离池底面高度1.6~2.2 m,PN1.6 MPa的标准法兰连接雾化器装置,其中包括喷头12只,风叶4只,主旋转体一组。
通过以上改造后,收水水池防渗水效果良好,水池没有裂纹和明显的渗水点,在500 mm水位情况下没有水滴渗出,同时防飘水装置在运行期间没有明显飘水现象,飘水率≤5%;无电力、无填料旋转喷雾装置投运后,在150~180 m3/h负荷条件下长期、稳定运行,运行效果较好,气化废水经降温装置后,水温可降至42 ℃以下,再配以生活污水稀释,保证了SBR池进水温度在40 ℃以下,同时有效地控制进水方向,保证污水处理站的稳定运行。
该装置经过1年多的运行,基本满足工艺指标。为市场奠定了坚实的基础,经济效益可观。