贵州开阳化工有限公司50万t/a合成氨项目采用地表给水,由附近鹿角坝、老堡河2个水库的水至厂区管道输送,经过预处理作为生产给水。
循环水I的正常供水能力为16520 m3/h,循环水II的正常供水能力为28578 m3/h。补水来自生产给水管线,在补水管上设有节水型浮球阀,由浮球阀控制自动补给,设置了旁滤、水稳加药加酸、杀菌灭藻装置,并设置了水质稳定监测系统,对防腐、阻垢情况及其他控制指标进行监测。
自2013年1月3日起,循环水系统总磷持续较高,现场采取措施,停止添加缓蚀阻垢剂。在1月3日—1月13日期间,循环水Ⅰ磷酸钙实际pH 为8.0~8.5, 远远大于磷酸钙饱和pHs(<6.0),在不加阻垢分散剂的情况下,系统面临很大的磷酸钙结垢风险。
循环水总磷过高的主要原因是1月3日老堡河水库取水不能满足生产用水需要,于是原水取水点由老堡河水库改为鹿角坝水库,而鹿角坝水库水中正磷含量非常高,影响到循环水总磷持续升高。
应急处理措施
1.暂停鹿角坝取水,以降低补水正磷含量。
2.循环水Ⅰ:加酸,调节冷却水pH 在 7.0 ~7.5 之间;加大排放,控制浓缩倍数在2.5 倍左右,即电导率在700~1100之间;冲击性添加缓蚀阻垢剂Ferrofos 8508 150 kg,保持浓缩倍数2.5倍,并调节加药泵,控制Ferrofos 8508加药量约1.7 kg/h。
3.循环水Ⅱ:加酸,调节冷却水pH 在 7.0 ~7.5 之间;冲击性添加缓蚀阻垢剂Ferrofos 8508 250 kg,保持浓缩倍数2.5倍左右,并调节加药泵,控制Ferrofos 8508加药量约2 kg/h。
缓蚀阻垢方案
由于老堡河水库水量不足,尚需从鹿角坝水库部分取水,且鹿角坝水库水正磷过高,将鹿角坝水库取水量控制在总取水量的20%,并每日监控鹿角坝水库水质。
部分引入鹿角坝水库水作为水源会导致循环水中正磷达6 mg/L左右,浓缩后,正磷将进一步提升。过高的磷酸盐及钙离子将形成磷酸钙沉积,所以将药剂方案更改为中性方案。
循环水Ⅰ(循环量13000 t/h ,温差5 ℃,2.5倍浓缩)药剂方案:首次添加15 mg/L的 Albaphos 287 C缓蚀剂(按保有水量)75 kg 、25 mg/L 的Turbodispin D 100阻垢剂(按保有水量)125 kg,每月添加15 mg/L的Turbodispin D 100 阻垢剂 (排放量投加)625 kg、15 mg/L的Albaphos 287 C 缓蚀剂(排放量投加)625 kg、Ferrocid 4601氧化性杀菌剂(1次/月)50 kg、Ferrocid 8583非氧化性杀菌剂(1次/月)200 kg、Basidin T111无泡生物分散剂(5×10-6~10×10-6,根据排污连续添加)500 kg(1次/月)。
循环水Ⅱ(以循环量25000 t/h ,温差5 ℃,2.5倍浓缩)药剂方案: 首次添加15 mg/L的Albaphos 287 C 缓蚀剂( 按保有水量投加)120 kg、25 mg/L的Turbodispin D 100阻垢剂(按保有水量投加)200 kg,每月添加15mg/L的Turbodispin D 100 阻垢剂( 按排放量投加)1200 kg、15 mg/L的Albaphos 287 C 缓蚀剂(按排放量投加)1200 kg、Ferrocid 4601氧化性杀菌剂(1次/月)75 kg、Ferrocid 8583非氧化性杀菌剂(1次/月)325 kg、Turbidispin D87C生物分散剂(5×10-6~10×10-6,根据排污连续添加)800 kg(1次/月)。
循环水系统在连续运行3周后循环水总磷含量恢复正常水平。