中海石油化学股份有限公司2500 t/d甲醇装置循环水冷却塔为逆流塔,4500 m3/h冷却塔4 台,塔高为15.7 m,塔进水方式为单管进水、塔内一分四,回水上塔蝶阀开度为25%,回水总管实测压力为0.36 MPa。循环水冷却塔风机共4台,夏天正常运行为四开,冬天正常运行为三开一备,风机由电机驱动减速箱带动,电机额定功率185 kW,为固定转速电机,风机转速127 r/min。循环水泵共3台,正常运行时为两开一备,其流量为9480 m3/h,额定扬程为50 m,循环水泵出口蝶阀开度为65%。
1. 水轮机替代电机的可行性分析
冷却塔风机采用电机驱动,每年耗电量巨大、维护费用高,且不能根据工艺需要调整风机转速,造成漂水严重,每年需耗费大量的人力物力维持冷却塔的正常运行。为此,决定对1台4500 m3/h冷却塔风机进行节能改造,采用可调速水轮机替代原来的电机驱动风机。
(1)水轮机选型
“水星牌”混流式可调速水轮风机,采用单向双进水形式,流入的水对称分布于水轮风机的转轴上,利用工厂循环冷却水系统中位差势能及浪费的能量(各阀门上节流的能量)带动风机转动而实现节能,其调节系统可调节冷却塔风机的转速至最佳。水轮机型号SX-4500,设计转速127 r/min(±5%),设计流量4500 m3/h(±500 m3/h),入口扬程0.08 MPa以上。
(2)电机和水轮机输出功率的比较
冷却塔风机驱动电机为三相交流异步电机,经计算,其输出功率为119.937 kW。
循环水回水总管实测压力为0.36 MPa,等于36 mH2O,塔高为15.7 m,则水轮机可用扬程为36-15.7=20.3 m,由此计算出水轮机的输出功率为231.5 kW。
可以看出,采用水轮机替代电机驱动风机可产生大于原电机所产生的功率,此方案可行。
2. 改造措施及效果
保持原塔体结构不变,将驱动电机拆除,由于水轮机比原风机减速箱高,为了使风机叶片尽可能接近原来位置(风筒腰处),因此将原风机减速箱的水泥基座拆除,在原减速箱位置测量水轮机轴心与风筒轴心一致后安装水轮机,保证水轮机驱动风机叶片在风筒中间,水轮机进水口与循环水回水管连接,安装手动蝶阀,用于控制水轮机转速;出水口与布水管连接,原回水管增加1个电动蝶阀,正常运行时电动蝶阀关闭,当风机发生故障时,电动蝶阀打开,水轮机减速。
改造完成后,1 a多的实际运行表明:水轮机运行稳定,转速波动范围和变速箱振动符合设计要求;水轮机驱动风机的转速与原电机驱动风机的转速基本相同,可产生相同的风量,即可达到相同的温降效果;系统循环水总流量不变,各上水阀开度基本相同,给水温度、回水温度、给水总管压力、回水总管压力基本不变,即其降温效果与电机驱动风机时基本一致,可满足正常生产的需要。
(1)直接经济效益:电机实际输出功率约为109.11 kW,按电价0.62元/kW·h计算,取消电机后,单台4500 m3/h冷却塔风机采用水轮机驱动月节约的电费约为4.87万元。
(2)间接经济效益:过去单台4500 m3/h冷却塔风机驱动电机年维护费用约为2万元,改造后,由于取消了电机及其变速装置,因而极大地减少了维护管理工作量,而水轮机年维护费用仅约为3000元。
(3)社会效益:据中国碳排放计算标准,水轮机替代电机驱动风机后单台4500 m3/h冷却塔年可节约标煤376.7 t,减少CO2排放936.7 t。
(建滔化工 王邦旭)