合成氨生产中的二氧化碳脱除工艺方法较多,从早先的联产碳铵到碳酸丙烯脂脱碳,以及MDEA、NHD脱碳,到现在的低温甲醇洗脱碳等,但目前很多固定床造气生产合成氨的老厂仍使用NHD脱碳工艺,随着使用时间的延长,NHD脱碳液不同程度地受到污染,净化度越来越差,尤其是吸收压力较低的企业,受此瓶颈影响几乎无法正常生产,导致造气煤耗升高、吨氨电耗增加及合成氨产量下降。
1.问题及原因分析
就我公司来讲,总共有2套NHD脱碳工艺装置,分别是2000年、2001年建设投产的,运行压力1.85 MPa左右,2007年后开始出现脱碳后净化气中CO2超标现象,净化气中的CO2含量由0.6%逐渐涨至1.0%,2009年后仍在逐年上涨,正常工艺条件下(循环量、贫液温度、贫液残存、运行压力等都不变)脱碳后净化气中的CO2可涨至1.7%左右,不仅造成甲醇纯度降低,精馏蒸汽消耗增加,而且还造成造气H2含量控制困难,煤耗上升。为了降低脱碳后净化气中的CO2含量,被迫增开1台脱碳泵,增大溶液循环量,使得脱碳系统液气比达15 L/m3之多,从而导致冰机冷量消耗增加,电耗增加。但尽管采取了以上措施,脱碳系统的恶化却并未停止,净化气中CO2含量仍然由增大溶液循环量后的0.8%涨到1.0%~1.3%。
就上述问题形成的原因,分析有以下几方面:第一,H2S控制不稳定,带入系统后一部分被氧化成单质硫,一部分与设备管道发生反应生成FeS等物质,污染溶液;第二,我公司脱碳系统溶液用罗茨鼓风机抽空气再生,而非N2气提,空气中的尘粒被部分带入溶液系统,造成溶液污染;第三,溶液使用时间过长后,溶液的脱水加热或多或少地造成组分变化,各种醚类物质比例达不到最佳,影响脱碳效果。
2.曾采取的措施
(1)加强日常管理,尤其是细节管理,同时增加陶瓷膜超滤器,强化溶液的过滤,并加强气提空气的过滤,但效果不明显。
(2)给有处理过NHD溶液有经验的单位送去液样,研究处理办法(包括加药剂絮凝过滤、离子树脂过滤等方法),但没找到好的方法,也多次咨询相关方面的专家,但均无解决办法。
(3)2012年,我们在其中一套系统进行了部分溶液加氢氧化钠反应后过滤的试验,也没有明显效果。2014年冬季,经过反复多次的讨论,再次进行了加氢氧化钠(5 g/L)处理再过滤的试验,并持续进行了近2个月,处理了40 m3左右的溶液。此次试验效果不明显,但过滤后的清液组分分析显示,各组分基本合格,没有被破坏,且杂质含量由7 mg/L左右降到了0.7 mg/L,只是自然过滤太慢。
3.最终处理办法
2014年冬季,在多种方法处理未果的情况下,我们再次与NHD生产厂家联系,并实地考察了鲁南化肥公司自制的1套蒸馏装置及NHD液生产厂家的蒸馏装置,并与相关的技术人员进行了操作规程的探讨。回厂后,我们在实验室组装了1套蒸馏装置,进行了几次蒸馏操作试验,并将蒸馏出的溶液寄回NHD生产厂家进行组分分析,结果显示,组分基本正常,残留物呈黑色。2015年1月,我们开始利用其他单位1套闲置的蒸馏装置进行工业化NHD溶液蒸馏[流程为:铅锑合金蒸馏釜(入液温度150~180 ℃)→冷凝器→视镜→接收罐→缓冲罐→水环式真空泵(真空度80~90 kPa)→放空设施],蒸馏后的溶液颜色呈淡黄色,如同新液,对溶液组分进行分析,基本没有破坏,组分合格,溶液收率在85%左右。
操作中的注意事项:①每蒸一釜卸压排渣,用蒸汽吹扫,吹扫完后用N2置换保护;②二次入液时,温度控制不要太高,可低些,防止迅速气化;③蒸馏釜内液位不要太高,防止共沸时液体被带入产品罐;④二次入液时,用N2置换后抽真空将溶液抽入釜中,确保空气不被吸入釜中;⑤真空度控制要适宜。
4.效果评价
用蒸馏方法处理NHD脱碳液是较为彻底的一种方法,是目前行业内公认的一种方法。经过一段时间的处理(先取出一部分溶液进行蒸馏处理,处理完后补入系统,然后再从系统中取出一部分进行处理,如此循环)后,2套系统(各有300 m3溶液,)各自累计处理70 m3左右的NHD溶液。
从脱碳后净化气中的CO2含量分析数据来看,目前只有0.1%~0.2%的变化,效果不是很明显,但还是有一点变化,那就是,溶液黏度有所降低,气提风量有所增大,但总的来说结果离最初的设想相差较大,多开的1台泵溶液循环量也未能减小。究其原因,个人认为还是处理产生的新液太少。目前,公司计划继续采用蒸馏方法对溶液进行处理,以期能对受污染的NHD溶液净化找到一个彻底解决的办法。
(丰喜临猗分公司 令狐瓦奇)