中海石油天野化工有限责任公司20万t/a甲醇装置由中国五环科技有限公司设计,中化二建集团有限公司承建。所采用技术均为国产化技术,设备除压缩机为进口外,其余均为国产。自2005年投产以来,甲醇精馏工序的预塔、常压塔放空气未回收,也未排入火炬燃烧,而是在现场直接排放,对环境造成污染,影响作业员工的身体健康,同时也造成能源浪费,不符合可持续发展的要求。为此,依托公司膜分离氢回收装置去转化炉的尾气带动抽气器,将上述放空气送入转化炉燃烧利用。
1.甲醇装置简介
公司甲醇装置主要生产单元包括:配气站、压缩、天然气转化、湿法回收CO2、甲醇合成、甲醇精馏、膜分离氢回收装置、中间罐区、火炬系统等。其主要工艺特点是在设计上综合利用能量来提高装置的整体效率:一段蒸汽转化炉前采用天然气饱和塔流程来回收蒸汽冷凝液,以降低工艺冷凝液的处理成本和节省部分蒸汽转化用中压蒸汽;补碳工艺采用转化炉前补CO2,以调整转化气中CO与CO2的比例,提高总碳利用率;甲醇合成塔为气冷式合成塔,由杭州林达化工技术工程有限公司设计,冷进料气在塔内往返一次被加热至反应温度再进入催化剂床层,同时利于控制催化剂床层温度;甲醇精馏采用四塔精馏工艺,包括预塔、加压塔、常压塔和回收塔,精甲醇产品由加压塔和常压塔各采出一股送入精甲醇罐,杂醇油由回收塔采出,以保证精甲醇产品质量。
本甲醇精馏系统设计上具有如下优点:①合理利用转化气的余热,节约了蒸汽;②采用多效精馏,节约了能量,降低了成本;③操作方便,易于控制,操作弹性大。缺点是:①精馏放空气直接排入大气中,对环境造成污染,浪费能源;②放空气带走了甲醇,降低了装置的收率,降低了产量;③回收塔达不到设计性能,其产品与废水指标只能满足其一;④预塔回流槽采出的轻馏分中带走的甲醇量高;⑤转化气腐蚀造成装置检维修工作量增加;⑥转化气热源管线长,开车过程中易形成液封及水击现象。
2.放空气回收方案论证与分析
针对精馏放空气直接排入大气中对环境造成污染且浪费能源,以及放空气带走了甲醇降低装置收率和产量的缺点,公司经研究决定回收利用精馏放空气,即利用膜分离氢回收装置去转化炉的尾气作为动力源,依托喷射泵将精馏放空气送入转化炉燃烧使用。
(1)各放空气组成
①预塔放空气设计参数:流量644 kg/h(CH3OH 98 kg/h、轻馏分546 kg/h),温度35 ℃,压力0.03 MPa。
②预塔放空气组分(取样时间2015年3月9日,取样位置S602出口):CO2 86%、CH3OH 10.3%、N2 3.71%;流量4376 m3/h(其中甲醇流量为450 m3/h);压力0.03 MPa。
③轻馏分组成:二甲醚21.92%、甲酸甲酯75.34%、丙酮2.74%;粗醇中二甲醚、甲酸甲酯、丙酮含量分别为0.016%、0.055%、0.002%。
④常压塔放空气设计参数:流量156 kg/h(CH3OH 156 kg/h、轻馏分0 kg/h),温度40 ℃,压力0.018 MPa。
⑤常压塔放空气组分:CO2 3%、CH3OH 4.7%、N2 92.3%;流量2323 m3/h(其中甲醇流量为109 m3/h);压力0.018 MPa。
(2)甲醇日排放量为(98+156)×24=6096 kg,即月排放量为6096×30÷1000=182.88 t。轻馏分日排放量为546×24=13104 kg,即月排放量为13104×30÷1000=393.12 t。可见,随放空气月排放的有机物量为182.88+393.12=576 t,其对环境的污染程度是非常严重的。
(3)排放物质热值
①甲醇的低位燃烧值为638514 kJ/kmol,则月放空甲醇气的燃烧值为182.88×1000÷32×638514÷4.2=868835121 kcal,相当于月浪费天然气868835121÷8166 =106397 m3(天然气燃烧值为8166 kcal/m3,下同),若将其全部回收,天然气价格按1.5元/m3计,月可节约费用106397×1.5÷10000≈16万元。
②轻馏分的低位燃烧值为526385 kJ/kmol,则月放空轻馏分的燃烧值为393.12×1000÷20×526385÷4.2=463480952 kcal,相当于月浪费天然气463480952÷8166=301675 m3,若将其全部回收,天然气价格按1.5元/m3计,月可节约费用301675×1.5÷10000≈45万元。
3.放空气回收方案结论
(1)膜分离氢回收装置尾气参数组分为:H2 0.5863,CO 0.0330,N2 0.0527,CO2 0.1599,CH4 0.2882;尾气温度45 ℃、压力7.0 MPa、流量8200 m3/h。经上述计算和可行性研究,利用膜分离氢回收装置去转化炉的尾气作为动力源带动抽气器,将精馏放空气带入转化炉燃烧的方案是可行的。
(2)对于喷射器的选择问题,由于喷射器属非标设备,需与厂家沟通后再制作,按照厂家型号规范,初步选择P0.03-5000/7.0、P0.02-3000/7.0两个型号的喷射器作为放空气回收技改的主要设备。
4.结束语
根据上述计算,通过技改,采用膜分离氢回收装置尾气气带动喷射器回收精馏放空气,实施后每年可为公司节约费用(16+45)×12=732万元,每年减少排入大气中的有机物576×12=6912 t。
虽然技改前公司废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),但实施精馏放空气回收技改后,不仅可为公司节约可观的费用,而且可减少废气排放、净化生产现场,达到节能减排、清洁生产的目的。
(中海石油天野化工 王兴元)