四川广宇化工股份有限公司的7万t/a合成氨、15万t/a纯碱和20万t/a化肥生产装置于2003年建成投产。根据工艺要求,该生产线中的直转炉炉内压力应维持在-147~-49 Pa的状态。为此,在直转炉末端配置了1台110 kW的鼓风机,通过排风管道向大气中强制排风,使炉内压力维持负压,负压值通过鼓风机的风门开度来控制。但在实际生产中,存在着突发断电的可能,尽管直转炉的供气和供料系统可即刻自动关闭,但炉内仍存有可燃性气体。此时,鼓风机处于停机状态,炉内剩余的可燃性气体无法排出,在炉内
为了彻底解决这一安全隐患,该公司通过技术论证后,确定利用变频器的逆变功能,在突然断电时,将后备直流电施加到变频器的直流母线上,驱动鼓风机继续运行数十秒时间,以排尽炉内可燃性气体。
通过改造,不但排除了安全隐患,而且产生了很好的效益:改造后通过变频器频率的变化来改变鼓风机的转速和风量,运行频率21~40 Hz,电机运行电流仅36~