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化肥生产中直转炉鼓风机突然断电的安全隐患及解决措施

[日期:2011-04-11] 来源:  作者: [字体: ]

        四川广宇化工股份有限公司的7t/a合成氨、15t/a纯碱和20t/a化肥生产装置于2003年建成投产。根据工艺要求,该生产线中的直转炉炉内压力应维持在-147-49 Pa的状态。为此,在直转炉末端配置了1110 kW的鼓风机,通过排风管道向大气中强制排风,使炉内压力维持负压,负压值通过鼓风机的风门开度来控制。但在实际生产中,存在着突发断电的可能,尽管直转炉的供气和供料系统可即刻自动关闭,但炉内仍存有可燃性气体。此时,鼓风机处于停机状态,炉内剩余的可燃性气体无法排出,在炉内900 的高温条件下,随时都有发生燃烧或爆炸的可能。

       为了彻底解决这一安全隐患,该公司通过技术论证后,确定利用变频器的逆变功能,在突然断电时,将后备直流电施加到变频器的直流母线上,驱动鼓风机继续运行数十秒时间,以排尽炉内可燃性气体。

       通过改造,不但排除了安全隐患,而且产生了很好的效益:改造后通过变频器频率的变化来改变鼓风机的转速和风量,运行频率2140 Hz,电机运行电流仅3690 A,节电率达50%以上;鼓风机采用变频调速后,鼓风机和鼓风机电机大部分时间都在40%60%的频率运行,只有原工频运行方式的50%左右,所以鼓风机和鼓风机电机的磨损大大降低,机械和电器寿命延长,维护工作量相应减少。

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