摘 要:分析脱碳单元CO2气体超温的原因,采取一系列改进措施后,尿素装置CO2压缩机运行稳定,并实现了常能降耗。
中海石油化学股份有限公司一期合成氨装置采用ICI-AMV工艺,以天然气为原料气,生产能力为l000 t/d。装置自1996年l0月投产以来,总体运行稳定,能耗低。其脱碳工艺采用本菲尔特低热专利技术,利用热碱法(K2CO3溶液)脱除工艺气中的CO2。CO2经过两次换热后送往尿素装置,作为尿素生产的原料之一。CO2的温度是否达标,会直接影响CO2压缩机的稳定运行及系统的能耗。
1 脱碳单元流程(图1)简介
从再生塔05C002顶部出来的CO2 (111℃),经过脱盐水预热器05E004A/B/C降温到98℃(TI05019),冷凝液在05F005中分离,CO2则进一步在冷却器05E005A/B中冷却到40℃ (TI05020);冷凝液在05F004分离,分离后的CO2作为中间产品送往尿素装置CO2压缩机,加压后与氨反应生产出最终产品尿素。
2 存在的问题
自2006年以后,脱碳单元送往尿素装置CO2气体温度逐年升高。以TI05020为例,正常生产报表统计如表1所示。
由表1可以看出,T105020在2006~2007年,有一个逐渐上升的趋势,超标越来越严重。
脱碳单元送尿素装CO2气体超温后,最直接的影响就是,