阅读内容

克劳斯硫回收装置改造总结

[日期:2011-12-14] 来源:《中氮肥》2011年第6期  作者:张成祥,陈永献 [字体: ]

(兖矿国宏化工有限责任公司,山东 邹城273500

 

[中图分类号] X 784 [文献标识码] B [文章编号]1004-9932201106-0036-02

 

我公司硫回收装置为化四院设计,采用3级克劳斯工艺。装置自20081月开车成功后一直不能长周期运行,已经影响到整个公司的生产,为此公司组织技术人员对装置存在的问题进行了系统的分析,并对其进行了改造。

1 主要问题

1.1 硫回收尾气管线部分堵塞

硫回收尾气设计为去热电锅炉喷钙脱硫,处理后与热电尾气一起经烟囱高空排放,该尾气管线从硫回收硫磺捕集器至热电锅炉全长约522 m。在系统运行过程中,由于硫回收尾气内含有少量的硫磺,这部分硫磺经过积累,堵塞了尾气管线,使硫回收操作压力升高,造成装置停车。该尾气管线的管路布置也有问题 ,有4个上下爬升点,更是增加了堵塞的几率和清理的难度。从20081月开车至20106月,尾气管线检修4次,更换尾气管道52 m,更换弯头2个。

1.2 过程气加热器内漏

在低压废锅及一、二级硫冷器后分别设有第一、第二、第三过程气加热器,用以调节进入一、二、三级克劳斯反应器的温度。该过程气加热器管程介质为工艺气,主要成分为硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、硫蒸气、水蒸气等气体;壳程介质为6.0 MPa过热蒸汽,温度约390 ℃。换热器壳体材料为16MnR,换热管及管板材料为20#钢。从20081月开车至20106月,共检修一、二、三级过程气加热器5次(累计15台次),全部更换弯头2次。

1.3 低压废锅及一、二、三级硫冷器内漏

低压废锅及一、二、三级硫冷器的作用是将工艺气温度冷却至130165 ℃。之所以选择这个温度,是因为液硫在该温度区间流动性最好,并且在此工况下不会产生水蒸气冷凝和露点腐蚀。该换热器管程介质为工艺气,主要成分为硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、硫蒸气、水蒸气等气体;壳程介质为锅炉水,温度约135 ℃。低压废锅及一、二、三级硫冷器共用一个汽包,通过控制汽包(副产蒸汽)压力(设计0.45 MPa),控制出硫冷器的工艺气温度。换热器壳体材料为16MnR,换热管及管板材料为20#钢。从20081月开车至20106月,共检修一、二、三级硫冷器4次(累计12台次),全部更换硫冷器2次;低压废锅计划检修2次,没有更换。

1.4 硫磺捕集器及一、二、三级硫冷器丝网脱落

在硫磺捕集器及一、二、三级硫冷器内设有丝网除沫器,用以分离尾气中的硫磺液滴,捕集硫磺,减少夹带。丝网的价格虽然不高,但是作用非常重要。因为克劳斯反应为可逆反应,硫冷器出口工艺气中硫蒸气浓度直接影响硫磺转化率,如果硫磺捕集器的分离效果差,就会造成尾气中夹带液体硫磺。我公司使用的丝网材料为304,在检修中发现经常有硫冷器及硫磺捕集器丝网脱落,并有粉化现象。粉化发生在硫磺捕集器内会造成硫磺捕集器下液管堵塞,液硫积聚后使硫磺捕集器内充满硫磺,增大系统阻力,并失去分离效果。

2 原因分析

2.1 工艺流程方面

阅读:
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询