阅读内容

通辽明州化工40 kt/a硫酸钾装置技改总结

[日期:2011-12-14] 来源:《中氮肥》2011年第6期  作者:雷亮1,2,朱威1,徐忠民2 [字体: ]

1. 盘锦晟鑫化工设备制造有限公司,辽宁 盘锦1240222. 通辽明州化工有限公司,内蒙古 通辽028300

 

[摘  要]通辽明州化工有限公司针对40 kt/a曼海姆法硫酸钾装置产量低、质量不达标、炉底经常漏酸、反应温度低、氯化氢气体外泄严重等问题,对装置反应系统、加热系统、吸收系统、上料系统等设备进行了改造,并对部分工艺进行了改进。技改后,装置产量达到设计能力,质量达到国家标准,消耗降低,操作环境得到改善。

[关键词]硫酸钾装置;改造;曼海姆反应炉;煤气发生炉;引风机;混酸塔

[中图分类号] TQ 443.2[文献标识码]B[文章编号]1004-9932201106-0004-04

 

通辽明州化工有限公司共有4套硫酸钾装置,设计总生产能力为40 kt/a,采用曼海姆硫酸钾生产技术。装置于200612月建成投产,2009年曾转产硫酸钠。针对硫酸钾装置运行中存在的产量达不到设计能力、质量达不到国家标准要求、消耗偏高、不能连续稳定生产等问题,20108月停车进行了技改。现将技改情况总结如下。

1 装置情况介绍

1.1 工艺流程

装置工艺流程如图1。原料氯化钾与浓度为98%的硫酸以32配比经专用布料器连续均匀注入φ6 000 mm曼海姆炉膛中心,氯化钾和硫酸均匀混合后分布在炉床反应区表面上,由耙臂带动耙齿连续不断地将反应物料翻转,并以一定速度将物料由炉中心扩散到周边,确保物料反应完全。反应生成的硫酸钾粗料直接进入密闭推料冷却机内进行冷却,然后经筛分、中和后进入料仓,得到成品硫酸钾。反应生成的氯化氢气体经混酸塔冷却、洗涤后进入尾气吸收塔,经水吸收即得到副产品盐酸。

1.2 技改前存在的问题

1)根据设计要求,4台炉生产能力应达到120 t/d,但实际总产量仅为8090 t/d,达不到设计能力,致使各项消耗都很高。

2)反应温度一般在450470 ℃,与理论反应温度520 ℃相差很大,为控制成品中Cl-含量≤1.5%,不得不加大硫酸用量,导致成品游离酸(以H2SO4计)含量高(在5%6%),成品质量不合格。

3)煤气发生炉为老式φ1 500 mm一段式煤气发生炉,产气量低,导致反应炉炉床温度偏低。

4)因反应中硫酸过量,反应炉检修之后仅使用45月炉床便又开始漏酸,不得不再次停炉检修。

5)生产中氯化氢气体外泄严重,导致厂房内迷漫较重的氯化氢气味。

6)采用吊装上料,工作量大。

7)氯化氢气体吸收不好,尾气放空量大。

2 技改措施

2.1 炉床砌筑

炉床砌筑是本次技改的重点。技改前4台炉炉床漏酸严重,其中3#4#炉还是双烟道结构。本次技改将双烟道改为单烟道,反应炉底板与硫酸接触部分改为双层结构。由于硫酸和氯化钾进入炉内后,随着反应的进行,炉床不同部位所接触的物料是不同的,同时由于生成硫酸氢钾的反应是强放热反应,生成硫酸钾的反应是强吸热反应,致使炉床不同部位的温度差别很大,因此根据反应炉各部位温度和所接触到的物料性能选择不同的耐高温、耐腐蚀材料:下层采用交叉错缝的改性高铝砖结构,上层采用耐酸、耐高温且膨胀系数小的浇注料,一次浇筑完成。原烟道碳化硅炉床砖为凹凸口中间交互错开接触,密封效果不是很好,尤其是当炉体温度发生变化时,极易造成接触间隙受热胀冷缩影响。此次技改用的碳化硅炉床砖为上下面接触,保证有足够的密封距离。
阅读:
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询