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低压甲醇系统变压吸附脱碳改造小结

[日期:2012-02-15] 来源:《中氮肥》2012年第1期  作者:王 翔 [字体: ]

(江苏晋煤恒盛化工有限公司,江苏 新沂221400

 

[中图分类号]TQ 223.12+1[文献标识码] B[文章编号]1004-9932201201-0036-02

 

江苏晋煤恒盛化工有限公司150 kt/a甲醇系统于20095月投产后,系统整体运行比较平稳,但也暴露出一些问题。由于市场原因,2010年系统几乎全年停产。在此期间,公司针对生产中暴露出的问题对系统进行了彻底的改造,特别是变压吸附脱碳工段改造力度更大。改造后,整套系统于2011216日重新投运,现已连续生产几个月,脱碳工段运行十分稳定,各项指标也比改造前提高了很多,达到了预期效果。以下就变压吸附脱碳的改造进行总结。

1 改造前的情况

1.1 装置简介

变压吸附脱碳装置共包括9台吸附塔、79个程控阀、42BEC-52型水环式真空泵和2台回收压缩机。装置的处理气量为62 000 m3/h,操作弹性在20 00068 000 m3/h,设计运行压力0.750.85 MPa。装置工艺流程见图1

1.2 工作过程

9台吸附塔由79个程控阀、2个调节阀通过管线相连接。当其中2台吸附塔进行吸附操作时,其余7台吸附塔处于循环过程的不同阶段。9台吸附塔循环操作,达到连续处理原料气和输出产品气的目的。

每台吸附塔在一次循环中都必须经历吸附、压力均衡降1、压力均衡降2、压力均衡降3、压力均衡降4、压力均衡降5、压力均衡降6、压力均衡降7、回收、抽真空、压力均衡升7、压力均衡升6、压力均衡升5、压力均衡升4、压力均衡升3、压力均衡升2、压力均衡升1及最终升压18个步骤。

1.3 生产中存在的问题及原因分析

1.3.1 生产中存在的问题

1)净化气中CO2含量不好控制,达不到设计要求的≤3.3%,最好时也只能控制在3.6%左右。

2)真空泵出口放空气中CO2含量低,有效气损失大。

1.3.2 原因分析

1)煤气压缩机存在问题,二段出口压力偏低,装置运行时吸附压力只有0.65 MPa左右,达不到设计运行压力0.750.85 MPa。吸附压力低,为保证净化气中CO2含量达到甲醇生产要求,只能缩短吸附时间,导致吸附塔吸附时间不够,CO2吸附不饱和,造成真空泵出口放空气中CO2含量低,有效气损失大。

2)吸附塔数量偏少,均压次数不够,造成抽真空前吸附塔内的压力比较高,抽真空后吸附塔内压力最低只能达到-0.07 MPa,达不到设计要求的≤-0.08 MPa,导致吸附塔再生不完全,影响下一循环的吸附效果。

2 改造后情况

2.1 改后装置简介

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