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20万t/a焦炉气制甲醇存在的问题及改造

[日期:2012-03-15] 来源:  作者: [字体: ]

河北金牛旭阳化工有限公司20t/a甲醇装置以焦炉气为原料,采用四川天一科技股份有限公司的“纯氧-蒸汽部分转化、低压合成、三塔精馏”工艺。装置投产运行后,出现了一些问题,公司经过认真分析后,采取了积极的优化和相应的改造措施。

1.综合加热炉对流段

问题:由于综合加热炉对流段设计和实际操作有误差,导致该段出口温度过高,开车阶段经常超过200 ℃(设计温度是低于180 ℃),这直接影响了引风机的使用寿命,并给生产带来安全隐患。

改造:在综合加热炉对流段蒸汽和氧气管道下方增加脱盐水列管,为烟道气换热降温,使引风机进口温度控制在指标范围内。

效果:利用烟道废热把脱盐水由25 ℃加热到104 ℃后进除氧器,不用蒸汽就可直接加热,脱盐水流量为12 t/h,可节约蒸汽4 t/h,按每年运行300 d、蒸汽100/t 计算,可节约费用288万元;脱盐水列管安装完成后,引风机进口温度降至160 ℃,为设备的良好运行奠定了基础。

2.闪蒸气

问题:甲醇合成的闪蒸气中,CO2的体积分数为46.24%CO3.25%,闪蒸气的流量按500 m3/h计算,则损失碳11.05 kmol/h,浪费严重。

改造:在原闪蒸槽上增加1条闪蒸气回收管线,将闪蒸气回收至焦炉气压缩机增压,之后,再进行甲醇合成反应,即对甲醇闪蒸气的碳进行回收利用。

效果:改造后,在闪蒸气流量和CO2CO体积分数均不变的情况下,合成(取CO的单程转化率55.67%CO2的单程转化率为20.26%)粗甲醇量为79.84 kg/h,产粗甲醇574.848 t/a。按实际生产精甲醇回收率98.4%计算,年产精甲醇565.65 t。按精甲醇2500/t计算,年可产生的经济效益为141.41万元。另外,通过对甲醇闪蒸气碳的回收利用,达到了节能减排、提高装置产能的目的。

3.甲醇弛放气洗涤

问题:甲醇分离器的结构比较简单,导致循环气中的甲醇含量偏高,在负荷较低的情况下,循环气中的甲醇体积分数已达到0.5%20t/a甲醇装置中的甲醇弛放气量为15000~20000 m3/h,则弛放气带走的甲醇达到771~1029 t/a。随着生产负荷的增加,循环气中的甲醇含量还会增加,造成极大的浪费。

改造:增加1台弛放气水洗塔,将弛放气中的甲醇洗下来;用水量控制在原精馏塔所需补充水量以下,不增加精馏负荷;脱盐水由柱塞泵打入洗醇塔上部,进口气体与塔顶喷淋的脱盐水接触进行吸收,然后从塔顶出来去转化燃烧;吸收甲醇后的脱盐水从塔底部排到闪蒸槽,含甲醇质量分数在60%左右。

效果:15000 m3/h甲醇弛放气中的甲醇体积分数由0.5%降到0.1%,年可回收精甲醇607 t,按精甲醇2500/t计算,产生经济效益151万元。

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