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流化床甲醇制丙烯工业试验装置投料运行总结

[日期:2012-04-13] 来源:《中氮肥》2012年第2期  作者:陆军 [字体: ]

(安徽淮化股份有限公司,安徽 淮南232038

 

[摘  要]主要介绍了30 kt/a流化床甲醇制丙烯(FMTP)工业试验装置投料试车过程中出现的问题及采取的相应措施,并给出改进建议。

[关键词]流化床;甲醇制丙烯;反应器;催化剂;问题;改进

[中图分类号] TQ 221.21+2[文献标识码]B[文章编号]1004-9932201202-0011-05

 

流化床甲醇制丙烯(Fluidization Methanol to Propylene,简称FMTP)技术开发项目由中化集团、清华大学和安徽淮化集团3家单位共同承担。项目依托淮化集团现有公用工程设施、生产辅助设施等有利条件,凭借中化集团雄厚的经济基础和工程技术优势,利用清华大学流化床甲醇转化丙烯国家专利技术成果,在淮化集团建设130 kt/a FMTP工业试验装置,项目总投资1.866亿元人民币。装置于20085月中旬正式开工建设,200916日机械竣工。同年58月进行了3次流态化试车。通过流化试验,摸索、验证了试验装置系统的可行性和可操作性。试验装置反应再生系统913日点火升温,17日装填催化剂,19日正式投料,109日停车,系统安全运行20余天共计477 h。整个试验实现了全流程贯通,试验后期完成了提压、提量测试,为下一步放大设计积累了数据。工业试验过程中,甲醇转化率>99.8%,丙烯总收率>69%,优于原65%开发技术指标,丙烯、乙烯收率比合理,试验结果令各方满意。

1 装置简介

FMTP工业化试验装置由100#(反应再生系统)、200#(急冷压缩系统)、300#(吸收稳定系统)、400#(丙烯分离系统)及741#热媒等其他辅助工号组成。100#把原料甲醇气化,通过催化剂作用生产低碳烯烃;200#把高温反应气冷却、洗涤,脱除从100#带出的催化剂微粒,净化后的反应气经压缩机升压送至300#;在300#,通过粗汽油吸收剂的吸收和解吸,C1C2得到有效分离;在400#C3C4C5和吸收剂汽油分离,可分别采出C3C4C5产品。741#热媒的作用是加热导热油,供300#400#各塔釜加热用。

2 出现的问题及消除

2.1 设备问题及消除

1741#热媒工号电磁阀及火检故障,热媒炉无法自动点火,灭火频繁;稳定塔再沸器E304法兰泄漏;催化剂罐底部短节、四旋料腿堵塞。

更换部分配件后自动点火成功,热媒系统点火升温正常。卸E304顶放空,稳定塔回流罐V303充氮气保护,更换法兰垫。因催化剂潮解、堵塞,加剂时间延迟4 h

2)甲醇泵P405不上量。甲醇投料10 h后,P405不上量,甲醇加热器E410液位快速下降。若10 min内不解决补醇问题,反应器将被迫中断进料。

经过管线切换并采取应急措施,使P405工作正常,E410补醇顺利,避免了1次停工险情。

3)主风机失电跳车。主风机2次电源断电造成反再系统短时间切断进料:首次跳车,10 min后主风恢复;第2次断电,气压机跳车。

重新启动主风机,罗茨加压风机中冷气泄漏,工艺气改经副线进气压机。

4)热水泵P501补水量不足。随着反应器温度的提升,P501补水不足,双泵运行流量仅0.45 m3/h,远不能满足投料中后期再生器及反应器的移热需求。

经现场攻关,单泵输水流量提升至0.85 m3/h

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