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φ2.65 m煤气炉炉顶取气及下吹蒸汽入炉方式改造

[日期:2012-06-15] 来源:《中氮肥》2012年第3期  作者:程绘军 [字体: ]

(河南煤业化工集团安化公司,河南 安阳455133

 

[中图分类号] TQ 546[文献标识码]B[文章编号]1004-9932201203-0053-02

 

我公司是以煤为原料的氮肥企业,造气采用UGI造气炉,以优质无烟块煤为原料,采用常压间歇制气工艺生产半水煤气和水煤气。公司造气车间现有φ3.6 m煤气炉3台、φ2.65 m煤气炉8台,φ2.8 m煤气炉16台。201028月,对8φ2.65 m造气炉进行了炉顶取气和下吹蒸汽入炉方式技术改造,现介绍如下。

1 改造的必要性

技改前8φ2.65 m造气炉上气道开口是在煤气炉侧面,下吹蒸汽通入上气道后进入炉膛内。实际生产运行中主要存在以下问题。

1)上行煤气温度高(300 ℃),煤气炉蓄热能力差,火层不集中,易造成煤气炉吹翻且带出物多。

2)炉体高度自灰盘算起为5.6 m,夹套高度为2.6 m,炉箅高度为1.63 m,上气道下沿与炉顶距离为1.7 m,上气道高度为1.0 m,工艺指标空层为(2.0±0.1m,料层提高受到限制。在造气过程中,炭层高度很难控制,即炭层不能高,单炉产气量低。

3)造气炉料层高度[自炉箅帽起(2.0±0.1m]与风机风压(3540 kPa)不匹配,造成旋风除尘器带出物多,使造气炉吹风强度受到影响。

4)下吹蒸汽从上气道通入炉膛内,易造成蒸汽在炉内分布不均,导致火层偏。气化反应时,靠近上气道一方的气体流动更顺畅,易造成上气道对面挂疤,炉面温度高,气体走向不均,火层偏,严重时易出现吹翻,负荷加不上去,一边流生煤,一边结大块。

2 改造内容

1)将上气道管线与炉体连接部位用盲板盲死,上气道管线与原上行阀连接前的管段用盲板盲死,盲板侧衬耐火砖,对炉筒内部管口处的内衬进行修复。

2)新上行阀位置上移至三楼平台外侧,对原上行阀进行拆解,底部利用原上行阀壳体作为三通,与新上行阀护圈底口直接连接,三通及下部短节向外侧平移300 mm,直接与原上行管线连接。

3)新上行阀后管线加高1.6 m左右,在竖管段加设一DN700短节(焊接、补齐)。

4)烟囱随烟囱阀从底部法兰旋转调整,调整角度根据现场情况定,弯头底部用φ108 mm管焊接支撑。

5)从炉顶以60°角引DN800的管(管内安装铸铁内衬),下端口与炉顶内浇筑面齐平,上端与水平取气管线用120°弯头连接,取气直管段借助异径接管同DN700上行阀下面的三通连接,保证水平管的管底高出炉面400 mm,炉顶取气管缩颈处外加海泡石保温,弯头处与1 000 mm直管内砌耐火砖,改造后重新筑炉。

炉顶开口施工根据炉顶浇注料情况拟定方案:将炉顶全部拆除,炉内搭架支模板,固定好炉顶各管口及DN800管位置后,整体浇筑。管口焊接,DN800管线与炉面钢板焊接加强。清除浇注料时,应采取措施对炉底构件进行保护。

6)从炉体东、西两侧开孔,下吹蒸汽从这两处入炉。开孔处炉体内衬需要清除,在管线安装后,对内衬进行修复,管线与外筒钢板焊接加强。

7)上行阀平台同步往上平移,其他平台在检修后进行恢复。

8)配套安装牵涉到的仪表套管,施工结束后及时恢复保温和防腐。

3 改造后状况

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