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氨系统醇氨比优化总结

[日期:2012-06-15] 来源:《中氮肥》2012年第3期  作者:栗青兰,荣耀辉,马中州 [字体: ]

(河南煤业化工集团安化公司,河南 安阳455133

 

[中图分类号]TQ 223.12+1[文献标识码]B[文章编号]1004-9932201203-0042-02

 

河南煤业化工集团安化公司新系统原设计为年产合成氨120 kt、尿素240 kt201012月引入醇烃化装置:采用湖南安淳公司设计的醇烃化精制系统,2级醇化和1级烃化,单独设计1台醇化塔用作联醇生产,以产醇为主,实现可调醇氨比的生产模式。改造后,由单产合成氨改为生产液氨和甲醇,系统能年产合成氨120 kt、精甲醇50 kt、尿素240 kt20119月公司对氨系统醇烃化装置粗甲醇的生产能力进行优化、测试,获得了最优的醇氨比,为醇烃化装置实现经济运行模式奠定了基础。现将测试情况总结如下。

1 测试控制指标

氨系统组织41小机对氨系统醇烃化装置粗甲醇的生产能力进行测试。调整前,入醇烃化CO含量为2.6%~2.8%CO2含量为0.7%~0.8%,调整以入醇烃化CO含量为关键控制指标,分3步调整至4%5%6%进行测试,测试过程中控制入醇烃化CO2含量在0.7%~0.8%,合成氨入口微量不超过10×10-6,对每班合成氨产量、甲醇产量、净化蒸汽耗、氨醇半水煤气耗等主要指标进行测试。

2 测试过程及结果

12 h内将气柜氢含量提高1%,同时减少高压蒸汽,使CO含量从3%提高到4%

2)测试24 h后,醇烃化入口CO含量达到4%2 h内将其提高到5%,气柜氢含量提高2%

3)测试24 h后,打开低变副线,2 h

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