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100 kt/a双氧水装置优化改造总结

[日期:2012-06-15] 来源:《中氮肥》2012年第3期  作者:于俊涛 [字体: ]

(安徽晋煤中能化工股份有限公司,安徽 临泉236400

 

[中图分类号] TQ 123.6[文献标识码]B[文章编号]1004-9932201203-0024-02

 

安徽晋煤中能化工股份有限公司100 kt/a双氧水装置自2007年投运以来,诸多问题逐渐暴露出来,某些“瓶颈”问题的存在制约了装置的长周期、安全、平稳运行,为此公司于2010年对装置进行了优化改造。改造取得了较好的效果,解决了生产波动、萃余带水等问题,装置生产能力达到130 kt/a,达到了增产、降耗的改造目的。

1 优化改造前系统存在的问题

1.1 氢化工序

1)循环工作液换热器换热面积偏小,系统阻力大,影响系统加流量,同时影响氢化催化剂温度的控制。

2)氢化塔气液分布盘孔径偏小,分布盘上液层较厚,影响气液分布效果,造成氢化加氢不稳。

1.2 氧化工序

1)由于氧化塔内采用内置式U型水箱,容易造成气液返混,氢化液氧化不完全,氧化收率偏低,仅90%左右。

2)氧化液气液分离器偏小,放空管管径小。生产过程中操作液位必须保持在40%50%,如液位过高淹没氧化液进口,会使气液分离效果变差,同时造成气体夹带氧化液量变大,导致氧化液贮槽放空量大,芳烃消耗高。

3)氧化尾气旋风分离器分离效果差。在氧化尾气处理系统,由于经旋风分离器AB分离后的芳烃液体汇至同一根管进入芳烃回收罐,并且U型管设计也不合理(如图1),造成旋风分离器AB分离出的芳烃液体不能彻底、有效地排放,经常出现尾气处理机组进气夹带芳烃的严重情况,造成活性炭纤维寿命缩短,影响芳烃回收效果。

1.3 后处理工序

1)根据日常生产分析,系统再生处理能力偏小,白土床再生能力仅为60%,系统工作液维护难度较大,生产不稳定。

2)后处理存在气体夹带,循环工作液泵出口流量因液体带气严重而波动较大。

2 主要优化改造措施

2.1 氢化工序

1)更换工作液预热器

增加工作液换热器面积,减少工作液换热器阻力,加大循环工作液流量(680700 m3/h),改善工作液在换热器内的分布,以提高换热效果,增加调节手段。在塔顶压力一定的情况下,将入塔工作液温度常年控制在4648 ℃,温和加氢(氢化度控制在35%40%)。因为氢化催化剂对温度、氢分压反应较为敏感,催化剂层温度过高会加大工作液中有效组分的降解速度,因此应避免过度加氢,避免夏季循环水温度高使入塔工作液温度降不下来,采取通氮气降氢分压的措施。

2)氢化塔气液分布盘扩孔改造

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