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150 kt/a氨厂无饱和热水塔变换设计与运行总结

[日期:2012-06-15] 来源:《中氮肥》2012年第3期  作者:陈育 [字体: ]

(柳州化工股份有限公司,广西 柳州545002

 

[摘  要]介绍了广西柳州化工股份有限公司150 kt/a合成氨装置无饱和热水塔变换系统的设计、工艺流程及主要设备,对系统生产运行情况进行了总结,找出了尚存在的问题。

[关键词]合成氨;变换;无饱和热水塔工艺

[中图分类号] TQ 113.26+4[文献标识码]B[文章编号]1004-9932201203-0018-03

 

我公司一氨厂造气分厂于200912月对部分气化炉进行了改造,把原间歇气化工艺改为富氧连续气化工艺,使产气量大大提高,具备了扩大产能的条件;2010年初,净化分厂、合成分厂也陆续进行了相应的工艺改造。笔者所在的净化分厂原有22.0 MPa饱和热水塔全低变工艺装置,是按年产合成氨250 kt设计的,为了将合成氨产能提高到400 kt/a,决定增加1套变换装置。经多次论证后,最后采用了湖北双雄公司设计的无饱和热水塔全低变工艺方案,并采用了其提供的工艺软件包,所使用的低变催化剂选用该公司生产的SB303Q耐硫变换催化剂。该套变换装置的设计与运行情况如下。

1 工艺设计目标

(1) 系统装置进口半水煤气以富氧气化工艺为主,其成分为:CO 28.1%H2 36.0%CO2 18.0%N2 16.0%O2 0.4%CH4+Ar 1.5%,总硫≤500 mg/m3

(2) 处理半水煤气量为68 000 m3/h,系统负荷弹性15%~110%

(3) 系统进口压力≤2.20 MPa,系统阻力≤0.07 MPa

(4) 公用工程中,中压蒸汽温度为220~320 ℃,除氧水进系统温度为85 ℃,经换热升温后提至210~220 ℃。

(5) 变换气中CO3.4%(体积分数),吨氨消耗中压蒸汽165~180 kg

2 工艺方案选择

在讨论工艺方案时,设计方提供了多套方案,主要的区别在于变换炉的段数设计上,是选择三段炉还是选择四段炉?三段炉的优点是系统设备少、设备制做成本低、催化剂填装量少、流程及操作简单,缺点是反应平衡温度高、系统蒸汽消耗偏高、有机硫转化率低;而四段炉的优缺点刚好与三段炉相反。

我公司净化分厂在用的变换装置都是三段炉,在工艺操作方面三段炉操作起来轻车熟路,所以在综合考虑各方面的因素后,最终选择了三段变换炉工艺方案。具体流程如图1。三段变换炉催化剂装填分别为:一段12.2 m3抗毒剂(SB303QK+14.2 m3催化剂,二段2 m3抗毒剂(SB303QK+21.4 m3催化剂,三段为32.6 m3催化剂。

3 主要设备及参数(见表1

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