阅读内容

多元料浆气化炉烘炉及影响因素分析

[日期:2012-08-15] 来源:《中氮肥》2012年第4期  作者:秦超1,2,王军龙2 [字体: ]

1陕西延长中煤榆林能源化工有限公司,陕西 靖边7185002陕西延长石油兴化化工有限公司,陕西 兴平713100

 

[中图分类号] TQ 052.6  [文献标识码]B  [文章编号]1004-9932201204-0016-02

 

陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称陕西兴化公司)设计年产合成氨300 kt、甲醇300 kt、纯碱300 kt、氯化铵324 kt,其中气化装置采用西北化工院的多元料浆气化专利技术:原料煤与水在磨机中研磨成合格的水煤浆,再由煤浆泵加压至7.8 MPa后送入气化炉,与空分装置送来的8.3 MPa氧气混合进入气化炉烧嘴,经烧嘴雾化后,瞬间发生气化反应,生成H2COCO2H2O以及其他(如H2SCH4等)气体。为了提高气化效率,防止热量损失,同时保护气化炉壳体不受高温反应物的直接作用,气化炉燃烧室内侧设计砌筑多层耐火砖,在进入正常生产之前,通过原始烘炉除去其中的吸附水和结晶水,达到气化炉投料条件,否则耐火砖会因剧烈热胀和水分的急速蒸发产生裂损,影响安全生产,直接威胁气化装置高负荷、长周期稳定运行。陕西兴化公司气化炉原始烘炉于201179日开始,810日结束,前后共耗时33 d。现将气化炉烘炉情况介绍如下。

1  气化炉燃烧室结构及烘炉情况

多元料浆气化炉燃烧室结构如图1所示。

烘炉方案是根据衬里材料、性质、厚度、砌筑的季节来制定的,严格按照烘炉曲线进行,开始时升温速率最慢,600 ℃后可适当加快,特别要注意物理水和结晶水大量排出的2个温度段,需要恒温较长时间。气化炉升温至800 ℃时恒温6 h再降温冷却。先减量降温,降温速度不超过20 /h,逐渐减小激冷水流量,炉膛温度低于150 ℃后停激冷水,转自然冷却。

烘炉过程中必须保证激冷室液位低于下降管口,否则容易造成回火。出于安全考虑,在水循环过程中为防止激冷室液位过高而堵塞下降管,造成回火,陕西兴化公司采用直排的方式,激冷室不建液位,激冷水经下降管直接排入渣池,整个烘炉流程如图2所示。由低压灰水泵提供激冷水,通过锁渣阀排入渣池,再经渣池泵送往澄清槽,溢流至灰水槽形成循环,新鲜水由灰水槽补入。

201182900左右因仪表空气中断(长达6 h)导致锁渣阀关闭,气化炉紧急停炉后,采取减小激冷水量,导通激冷室出口去水封罐盲板等措施,水经水封罐溢流进渣池进行循环,烘炉时间向后顺延。

2  原始烘炉影响因素分析

原始烘炉采用天然气进行加热,根据抽引蒸汽量调节气化炉内微负压,并保证真空度在1.2 kPa以下。烟气通过下降管与激冷水接触换热,经抽引器排出。影响多元料浆气化炉原始烘炉的主要因素有蒸汽压力和炉内负压、天然气压力和流量、补风量(风门开度)和激冷水流量。

2.1  蒸汽压力和炉内负压

烘炉时的炉内真空度靠抽引蒸汽量来调节,蒸汽压力波动将导致蒸汽流量变化,进而影响真空度。蒸汽流量过大,会导致灭火;过小,抽负量不足,容易造成回火,因此在点火时负压要小,升温后期负压控制大些。一般四喷嘴炉70 Pa就可以点着,德士古炉则需达0.1 kPa。烘炉采用低压蒸汽,控制炉膛为 0.20 kPa的微负压,先点长明灯,并调节压力在0.08 MPa,待主火点着后,逐渐加大蒸汽抽引量。另外,在升温和恒温过程中由于负压变化过大会把火焰打灭,这时要参照火焰颜色来调节,火焰颜色保持半黄半蓝最好,全蓝色的火焰燃烧最充分,同时也是最脆弱的,承受不了多大波动,所以要给火焰

阅读:
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询