(陕西兴化集团有限责任公司,陕西 兴平713100)
[中图分类号] TQ 111.28[文献标识码]B[文章编号]1004-9932(2012)05-0052-01
我公司的第1套浓硝酸装置(60 kt/a)由山东省化工规划设计院设计,于2003年底投产。投产后的前3 a,由于灌装系统的酸泵易坏,检修频率很高,严重影响成品浓硝酸的装车,进而影响到装置生产的连续性,同时也给企业来了不必要的经济损失。为此,对浓硝酸灌装系统进行了优化改造。
1 改造背景
原灌装系统流程:浓硝酸工段生产的浓硝酸由中间槽泵入灌装系统的8个浓硝酸贮罐(8×120 t)进行临时贮存或打入立式计量罐,汽车装车时,浓硝酸先通过计量罐计量后再重力流装入汽车(罐车)。计量罐的体积为10.5 m3(计量罐装载系数一般为60%~75%)[1],装浓硝酸的量约为11 t,汽车的装载量一般为30 t或35 t,也就是说,装满一汽车酸要开酸泵2~3次,即增加了酸泵的开停频次,因此计量罐体积小或许是罐区浓硝酸泵易坏的主要原因。2005年9、10、11、12月因灌装区酸泵损坏影响装车的次数分别为2、3、5、6次。
2 改造措施
对立式计量罐体积小导致灌装区酸泵易坏的问题,最初简单地认为将计量罐体积扩大2~3倍就可以解决,实际则不然,它会引起2个问题:一是给计量带来诸多不便,因为体积增大以后,原有的浮标液位计计量精度不够;二是由于现场所剩设备布置空间较小,新增设备要布置高一些,立式计量罐不合理。于是,我们打算不设计计量罐计量,直接增加1个体积为78 m3左右的高位贮槽,在新增高位贮槽与鹤管(去汽车装车)之间的出酸管线上安装一个AE208D型电磁流量计,在酸进入鹤管(可以上下左右旋转,便于装车)之前先对所装酸量进行累积精确计量。采用该改造措施须满足以下要求。
(1)为了不影响连续装车,原有的2个计量罐暂不拆除,在新系统投用之前继续使用;为了节约资金,将旧系统的2个鹤管中的1个用于新系统。
(2)新增的高位贮槽必须就近布置,不能离原有8个贮罐太远,并且占地要少,设备布置需紧凑。
(3)改造后的系统装车必须