(川化股份有限公司,四川 成都610301)
[中图分类号]TQ 113.7+4[文献标识码]B[文章编号]1004-9932(2012)05-0033-03
2003年国家对造粒硝铵产品禁产,我公司制酸厂二硝车间的造粒硝铵产品也属于受禁之列。为此,我公司研究院自行研发出了NP二元复混肥生产方案,并在二硝车间实施试验生产。由于设备、工艺技术等原因,初期产品质量一直达不到理想要求,造粒疤块生成快、量大,严重影响了生产的持续稳定和生产过程中的安全、环保。2010年对原生产方案进行了改进,改进后疤块量得到有效控制,产品质量得到提高,安全和环保压力得到缓解,经济和社会效益显著。
1 造粒工艺流程
制酸厂二硝车间造粒硝铵装置的造粒塔塔高62 m,塔外径14 m、内径12 m,有效落程40 m,采用引风机强制通风对物料进行冷却。生产造粒硝铵时,缓冲槽内的硝铵熔融液经熔融液泵送至造粒塔高位槽,依靠喷头旋转产生的离心力甩出,经通风冷却自由落下,形成固体颗粒,送至包装。改产NP复混肥后仍利用原造粒塔,改后造粒工艺流程如图1。2 改产NP肥存在的问题
造粒硝铵装置改产NP复肥后,造粒疤块产生过快且量大,平均每3 d就需停车处理1次造粒疤块,且处理时间长,处理下来的疤块量达10~30 t。因长时间的停车,还造成酸槽液位过高,前系统(硝酸装置)被迫停车。
3 产生造粒疤块的原因分析
(1)造粒硝铵装置改产NP复混肥,在造粒塔塔高、塔径不变的情况下,加入磷酸一铵、防爆剂进行造粒,混合熔融液密度增大,造粒喷头的喷洒半径将增大,造成颗粒粘塔壁并形成大量疤块。
(2)由于蒸发温度和真空度控制不好,产生的汽缚、汽蚀影响熔融泵的扬量,上塔熔融液流量不稳,导致物料从喷孔中甩出时作用力不均衡,造成物料喷洒不均匀,出现粘塔。
(3)添加磷酸一铵后,成品温度增高,在有效塔程的自由落体过程中,散热效果差将造成颗粒粘大料斗,形成大量疤块。
(4)由于前几年大量疤块垮塌造成大料斗倾斜变形,导致风道发生改变,致使物料在下落过程中由于通风的影响,向塔内某一方向倾斜,在未实现完全的下落降温结晶过程中就粘附在塔壁上,或在大料斗上形成过大、过厚的疤块。
(5)原料磷酸一铵太湿、太细、结块、有杂质等都会使其与熔融液混合不好,在造粒过程中堵喷头眼,造成混合溶液从喷头顶部被挤压出来,未经过足够的散热