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浅谈CO低温变换催化剂加压活性试验方法

[日期:2013-02-07] 来源:《中氮肥》  作者:陈延浩 [字体: ]

 

(南化集团研究院,江苏 南京210048

 

[摘  要]在催化剂的科研、开发和生产中,离不开实验室对催化剂的催化性能进行评价的工作。本文在分析CO低温变换催化剂工业使用条件的基础上,提出了一种加压活性测定方法,并对该方法的可靠性进行了验证。

[关键词]低温;变换;催化剂;加压;活性;试验

[中图分类号] TQ 113.26+4[文献标识码]A[文章编号] 1004-9932201301-0057-03

 

在合成氨及制氢工业中,低温变换作为气体净化的一部分被串联在中温变换之后。经过中温变换后的气体中CO含量在3%左右,再经低温变换,CO含量可降至0.4%甚至更低,这样可提高H2产率,并减轻精制工序的负担。生产实践证明:低温变换出口气体中CO含量每降低0.1%H2NH3的产率可增加1.1%1.6%1。可见,低变催化剂性能的好坏直接影响着制氢、制氨厂的经济效益,因而考量其性能的活性试验方法的合理性就显得尤为重要。本文结合工厂使用的实际情况,提出了一种实验室条件下的铜系低变催化剂加压活性试验的方法。

1  试验方法的建立

1.1  试验流程

以铜为活性组分的低变催化剂遇硫、氯等易中毒而失去活性,而目前活性测定所用的原料气大多用工厂气配制,不同程度地含有硫和不饱和烃等有害杂质,故在试验装置中必须增设脱硫剂或分子筛、硅胶等脱附剂来脱去这些对催化剂活性测定有影响的杂质。低变催化剂加压活性试验的流程如图1所示。

1.2  试验条件的选择

1.2.1  反应器的选择

我国催化剂的实验室活性评价大多采用碎粒度的微型反应器。采用这样少装量的反应器的优点是操作简单、稳定,对反应温度的变化敏感,也很少出现气体分布的问题;缺点是只反映了催化剂的本征状态,而且由于装量少,代表性差,对催化剂质量好坏的分辨能力也差。

原粒度管式反应器的优点是与工业反应器比较接近,更能反映催化剂工业使用的实际状况;缺点是投资大,试验用气量也大,导致试验成本较高。为模拟催化剂的工业应用状况,实验室条件下采用原粒度管式反应器。低变催化剂的规格一般为φ5 mm ×5 mm,按照反应器直径应为催化剂直径的612倍、催化剂的床层高度应为反应器直径的2.53倍这一要求2,选用反应器的内径为32 mm

1.2.2  还原条件的选择

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