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浅析燃煤蒸汽锅炉喷燃器节能技术改造

[日期:2013-02-07] 来源:《中氮肥》  作者:常浩 薛永鸿 [字体: ]

(兰州石化公司化肥厂,甘肃 兰州730060

 

[摘  要]动力锅炉经常处于煤、气混烧运行状态。煤粉燃烧器在长期掺烧高热值炼厂干气后,煤粉燃烧恶化,燃烧效率降低, 锅炉运行工况调节困难,甚至使燃烧器严重损坏,严重危及锅炉的正常安全稳定运行。本文针对锅炉燃烧器实际运行中存在的问题进行了深入的分析,提出了1套切实可行的改造方案,并详细介绍了喷燃器的改造方案及实施情况。改造后较好地解决了锅炉结焦问题,提高了锅炉运行负荷,避免了锅炉掉焦灭火,延长了锅炉连续运行周期。

[关键词]喷燃器;燃煤锅炉;节能;技术改造 

[中图分类号] TK 223.24[文献标识码]B[文章编号] 1004-9932201301-0036-02

 

1   

兰州石化化肥厂动力车间有ABC 3 台高压煤粉锅炉,其中AB 炉(型号DG145/10.5-1)设计产汽145 t/h,蒸汽压力10.2 MPa,温度490 ℃。锅炉所产蒸汽作为化肥装置、苯胺装置等的动力蒸汽和生产用蒸汽,并为21.8 万千瓦发电机组提供动力蒸汽。2台锅炉于1996 年与大化肥装置配套建成投产,采用常规监视仪表进行监视操作,后改为DCS 操作。2炉均为单锅筒高压自然循环锅炉,燃烧系统采用单台中速磨煤机直吹式送粉系统,四角切向燃烧方式,全钢构架,悬吊结构,呈倒U 型布置,平衡通风,固态排渣;点火系统采用柴油点火、渣油助燃,70%以上负荷专烧煤粉;尾部烟气采用回转式空预器进行余热回收。2000 年后相继将AB 炉的回转式空预器改成槽管式空预器,点火助燃系统改造为天然气点火系统,并将原来燃烧器中的轻油燃烧器、渣油燃烧器改为天然气燃烧器。2004年公司为了更好地提高资源综合利用能力,节约能源,熄灭了火炬,将炼厂干气与石化厂废气并网回收利用,7~8 t/h无法回收的干气和石化废气直接配管送入化肥厂锅炉,与煤粉掺烧。2006年公司将炼厂干气、303火炬气和乙烯气通过天然气管线引至动力车间AB锅炉后,AB锅炉经常处于煤与干气混烧。

炼厂干气是含重碳氢化合物较多的高热值气体,所引起的火焰辐射特性变化较小。掺烧炼厂干气后,锅炉炉膛水冷壁接收的辐射热将有所降低,锅炉烟气量增加,导致过热器及其他受热面对流换热增加,在原受热面布置不变的情况下,掺烧气体燃料打破了原锅炉烧煤时的热量分配比例,造成排烟温度升高,锅炉热效率降低。煤粉燃烧器在直接掺烧炼厂干气后出现气、煤抢风,煤粉燃烧恶化、燃烧效率降低,燃烧器局部结渣,损坏严重:四角风门挡板变形,风道烧穿。锅炉运行工况调节困难,导致结焦严重。2009A锅炉多次出现掉焦灭火,B锅炉多次出现架焦被迫减负荷运行。为减少锅炉煤气混烧时的炉膛结渣,确保锅炉安全稳定运行,提高锅炉热效率,需对AB锅炉喷燃器重新设计并更换,使之更能适应煤粉专烧和煤气混烧工况。

2  喷燃器改造方案

在不改动水冷壁的前提下,有针对性地对相关设备进行改造。改造的主要内容包括:燃烧器的整体改造、燃气管路改造及控制系统的配套改造。

4只角式燃烧器全部更新改造,包括:新大风箱结构的建立,二次风及周界风调节挡板的设置,二次风喷口的改造等。改造后的燃烧器为大风箱结构,每层二次风及周界风的进风口位置均设置独立的调节挡板,并配有气动执行机构,以单独控制每层二次风,从而更有效地对锅炉燃烧进行控制;独立的燃气喷口位于燃烧器的上、下端,以加大2个燃气喷口之间的距离,并分别实现独立配风,一次风喷口增设周界风

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