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过氧化氢生产中原料气含氨的影响及解决

[日期:2013-04-15] 来源:《中氮肥》  作者:李绍森 [字体: ]

 

(黑龙江黑化集团有限公司,黑龙江 齐齐哈尔161041

[中图分类号]TQ 123.6[文献标识码]B[文章编号]1004-9932201302-0042-01

 

我公司现有黎明设计院设计1990年投产的千吨级和天津设计院设计1995年投产的万吨级过氧化氢生产装置各1套,设计总产能为13.5 kt/a(浓度为27.5%,下同),后经过改造,总产能达到27 kt/a。装置采用蒽醌法生产工艺,由氢化工序、氧化工序、萃取工序、净化工序、后处理工序组成。装置采用合成氨弛放气提取的氢气作为原料气,曾发生过因氢回收水泵跳车致使氨被带入氢气中的事故。虽然发现及时,迅速切断了气源,但已随氢气带入系统的氨仍然造成系统生产紊乱,还险些酿成装置爆炸、人员伤亡事故。经多方努力,最终找到了解决问题的途径,并制定了预防措施,保证了系统的安全生产。

1  原料气含氨对生产的影响

原料氢气若含氨,氨进入生产系统后,会产生以下影响。

1)萃取塔内出现工作液(有机相)与水相分层困难问题。其中水相黏性增加,有机相增溶作用增强,2种组分互相夹带,在有效的萃取时间内无法分离,即工作液发生了乳化。

2)氧化工序的生产由酸性环境变为弱碱性环境,这会产生2种后果:一是导致氧化塔内的过氧化氢发生分解(2H2O22H2O+O2+Q),生产存在爆炸危险;二是生成许多四氢蒽醌环氧化物,使工作液组分发生变化,并且工作液变得不再洁净,杂质含量高。

3)萃取塔发生液泛(塔顶水位不下降,纯水加不进,筛板下工作液层增厚,甚至淹没降液管,使工作液在塔内积聚,物料循环不畅),系统被迫低负荷维持生产。

4)系统后处理工序带水、带碱量多。过多的水及碱液被带入工作液白土床,造成床内的Al2O3过早失效,而Al2O3作为再生剂,其作用是将在工艺过程中副反应生成的羟基蒽酮、蒽酮、环氧化合物等降解物还原成原来的蒽醌,Al2O3的失效进一步加剧了系统的紊乱。

5)生产呈现低产量、高消耗、高成本的不利局面。

2  解决办法

1)增加氧化塔内的磷酸加入量,严格控制氧化液酸度在0.0020.006 g/L,保证氧化工序在酸性环境下运行。

2)采取碱洗工作液的方法使工作液洁净(因工作液较脏,内部夹杂着许多降解物)。具体操作步骤如下

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