(山西焦化股份有限公司,山西 洪洞041606)
[中图分类号]TQ 051.21 [文献标识码]B [文章编号]1004-9932(2013)04-0041-02
我公司空分车间的3台ZW-60/30型氧压机(1#、2#、3#)担负着向甲醇厂净化车间转化炉供给氧气的任务,氧压机一旦停车,将导致甲醇厂全面停产。自甲醇厂2008年投产以来,曾发生4次因ZW-60/30型氧压机出口管线振动迫使氧压机停机检修的情况,直接影响了甲醇厂的正常生产和经济效益。为此,笔者组织车间技术人员对3台ZW-60/30型氧压机出口管线振动的原因进行了全面、细致地分析和确认,并采取相应的改造措施,取得了很好的效果。
1 ZW-60/30型氧压机的主要设计参数
容积流量(标态) 60 m3/min;
轴功率 630 kW;
排气压力 3.0 MPa;
转 速 494 r/min。
2 运行过程中出现的问题
(1)2010年6月,3#氧压机第3级出口管管道与支架接触的地方,由于管线振动,出现5 mm裂纹,漏气严重,被迫停机检修。
(2)由于管道振动导致氧压机的送气阀和放空阀的阀芯与阀杆之间磨损,造成阀门漏气,只能利用停车检修机会对阀门进行更换。在氧压机运行的3 a多时间里共更换阀门12台,费用共计12万余元。
(3)2011年3—8月,3台氧压机的第3级缓冲器封头与支座连接处,由于管道振动陆续出现12 mm长的裂纹,不得不停车逐台进行检修,更换了3台缓冲器的封头,并对缓冲器的基础进行了重新处理,缓冲器的地脚螺栓全部更换,共计花费15万余元。
3 管线振动原因分析
3.1 氧压机出口总管管径小
3台ZW-60/30型氧压机为两开-备配置,氧压机出口总管的规格为φ159 mm×4.5 mm,长约25 m,材料为0Cr18Ni9。通过核算,发现原设计的氧压机出口总管管径偏小(内径至少应为206 mm,而实际只有150 mm)。总管管径小,气体在管道内流速快,由于管道中的气流压力和流量呈周期性变化,所以在主管与3个支管连接处会产生周期性的激振力,从而引发