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大型螺杆压缩机在焦炉煤气压缩使用过程中出现的问题及处理措施

[日期:2013-08-22] 来源:《中氮肥》  作者:宁红军 张继伟 辛广志 [字体: ]

(平顶山市三源制氢有限公司,河南 平顶山467001

 

[中图分类号]TQ 022.11+3[文献标识码]B[文章编号]1004-9932201304-0039-02

 

平顶山市三源制氢有限公司成立于20045月,制氢装置以焦炉煤气为原料,通过变压吸附方式提取氢气,是当时国内焦炉煤气制氢工艺中最大的装置之一(生产能力为10 000 m3/h)。该装置开创了焦炉煤气制氢新工艺的多个创新点,其中较为突出的贡献就是利用大型螺杆机(LG-382/5.8型螺杆机组)对焦炉煤气进行提压,然后通过净化处理和变压吸附方式最终获得纯度为99.9%的氢气,送往尼龙化工公司生产装置(螺杆机压缩工艺流程图见1)。20068月螺杆机组进行单机试车和联动试车过程中曾出现过诸多问题,为此进行了大量的改造并取得了良好的效果。装置从200610月开车至今,该台螺杆机经历了2次大修,整体运行情况良好。20085月,装置进行扩产至12 000 m3/h改造时又新增了1LG-232/5.8 型螺杆压缩机,也经过了多次改造才达到目前较为理想的运行效果。现将2台机组出现的问题及改造情况进行总结,供大家参考借鉴。

1  螺杆机后冷却器阻力大

20069月试车过程中发现后冷却器阻力大(冷却器前后压差达0.2 MPa,设计压差为0.06 MPa),机组自身循环压力提升不起来,系统达不到自循环状态。分析原因可能是后冷却器管程设计不当所致。该换热器管程设计过多(为4管程),导致煤气通过管程的阻力增大。改进方案为:在保证换热效果的情况下,减少管程数,由4管程改为2管程。如此改造后,换热器压差降到了0.03 MPa,换热效果达到工艺指标,完全能满足后系统的吸附压力要求。

1螺杆机工艺流程图

2  气液分离器回收液体不理想造成带液

螺杆压缩机后冷却器改造后,系统压力可以满足生产需求,但是气液分离器降液板捕集器回收液体效果差,造成大量液体带入后系统,使液位无法建立,形不成自循环状态。试车过程中还出现大量喷淋冷却液以雾化状态从分离器带出,虽然经过粗、精分离器过滤,但仍有大量液体进入后系统。由于该压缩机冷却系统是靠自身循环系统维持运行,所以气液分离器液位很难建立起来,最终结果是

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