(云南解化清洁能源有限公司二甲醚分厂,云南 开远661600)
[中图分类号]TQ 546.5[文献标识码]B[文章编号]1004-9932(2013)
我厂150 kt/a二甲醚项目以小龙潭矿褐煤为原料,采用碎煤熔渣加压气化炉(YM炉)制得原料气,经变换、低温甲醇洗脱硫脱碳制得净化气,进入合成塔制得粗甲醇,再由粗甲醇生产出精甲醇和二甲醚产品。项目于2007年4月开工建设,2008年9月化工投料试车一次成功,生产出合格的二甲醚产品。开车以来,低温甲醇洗装置运行一直较为稳定,但低温甲醇洗后净化气中的CO2含量偏低,影响甲醇合成的生产,于是我厂就如何提高低温甲醇洗后净化气的CO2含量、提高甲醇合成的产量展开了尝试。
1 存在的问题
低温甲醇洗装置投运后运行一直较为稳定,低温甲醇洗后净化气中的总硫含量一直控制在指标内,但CO2含量较低,基本在0.1%左右,未达指标要求(设计要求低温甲醇洗后净化气中的总硫含量<0.1×10-6,CO2含量≤3.5%)。
在合成甲醇的生产中,虽然原料气中CO2含量过高会加重精馏工序的负担,影响精甲醇的浓度并增加能耗,还会加速催化剂的老化,但是适当提高原料气中CO2的含量,可促进甲醇产率的提高,提高催化剂的选择性,降低醚、醇类等副反应的发生,使合成甲醇的反应不致过分剧烈,有利于床层温度的控制。
2 原因分析
在低温甲醇洗工序,CO2的吸收主要是在CO2吸收塔E-61302中完成。该塔共有70层塔盘,塔盘结构采用浮阀形式,其中14~40层为主洗段,41~70层为精洗段。在负荷90 000~110 000 m3/h时,对塔入口和主洗段出口的CO2含量进行了分析,结果见表1。
从表1数据可以看出:大量的CO2在吸收塔主洗段被吸收;在第40层塔盘上脱硫气的CO2含量远远高于塔出口净化气中CO2含量。
由此分析低温甲醇洗后净化气中CO2含量低的原因主要有2点: