阅读内容

饱和热水塔变换改无饱和热水塔变换工艺总结

[日期:2013-08-22] 来源:《中氮肥》  作者:吴勇军 黄恒美 卢锦永 [字体: ]

(柳州化工股份有限公司,广西 柳州545002

 

[摘  要]柳州化工股份有限公司有3套变换装置,其中的2套采用的是有饱和热水塔变换,虽然运行一直较稳定,消耗也较低,但装置设备腐蚀严重的问题未能有效解决。为此,决定将其改造为无饱和热水塔变换工艺。本文对改造的设计方案、工艺流程及主要设备进行了介绍,并对改造后的生产运行情况进行了总结。

[关键词]变换;有饱和热水塔工艺;无饱和热水塔工艺;设备腐蚀;改造

[中图分类号]TQ113.26+4   [文献标识码]B   [文章编号]1004-9932201304-0005-04

 

柳州化工股份有限公司净化分厂共有3套变换装置,3套变换装置总设计能力为400 kt/a合成氨,其中3#变换系统是无饱和热水塔变换工艺,1#2#变换系统是有饱和热水塔全低变工艺。1#2#变换系统运行一直较为稳定,消耗也较低,吨氨蒸汽消耗基本控制在220~250 kg(变换气CO控制在3.0%左右),缺点是设备腐蚀比较严重,其中大热交、水加热器和半水煤气分离器平均3 a即要更换一次,增湿器7 a更换一次,饱和热水塔每年都要进行压检,设备检修频繁、检修费用高,且存在较大安全隐患,同时系统需间断加入氨和排放部分循环热水,环保压力较大。随着近年变换技术的不断改进,无饱和热水塔全低变工艺经过不断的改造、更新,其技术已趋完善和成熟,消耗也可与有饱和热水塔全低变工艺媲美,吨氨蒸汽消耗可控制在220~250 kg(变换气CO控制在3.0%左右),而且设备腐蚀较轻,没有热水排放,能减轻安全和环保压力,另外因取消了热水泵,操作控制更为简便,并可降低装置的电耗。因为公司已有无饱和热水塔工艺(3#变换系统)的运行、使用经验,故决定对1#变换系统进行改造,将其改造为无饱和热水塔工艺。

1  工艺设计

装置进口半水煤气以富氧气化工艺制备的煤气为主,工艺指标如下:

半水煤气量        55 000 m3/h

气体压力(正常)  2.0 MPa

进口煤气温度  40

气体成分(摩尔分数, %H2 41.6CO 26.6CO2 15.6N2 14.8,(CH4+Ar1.0O2 0.4

界外来脱盐除氧水温度85 ℃,总管压力5.0 MPa,进系统压力2.5~3.0 MPa;蒸汽温度280~320 ℃,压力2.2~2.4 MPa

改造后变换气出口CO 3.0%,系统阻力≤0.10 MPa,吨氨蒸汽消耗量≤250 kg

2  改造内容

改造前工艺流程如图1。在讨论工艺方案时,设计方提供了几套方案,考虑到1#变换系统是在生产运行中进行改造(需尽量减少停车时间),且要利用现有设备,并尽量少改动现有管道,为此根据工艺要求,设计方对换热设备逐一进行了核算。认为可用的换热设备有主热交,1#2#变换气冷却器;另需增加的换热设备有半水煤气预热器和冷激水加热器;焦炭过滤器、变换炉、电炉可继续使用;增加1φ3 200 mm×9 000 mm 的低变炉作为第二变换炉(原变换炉的催化剂不动),新增的第二变换炉装填2 m3抗毒剂+26 m3 B303Q催化剂;由于改为无饱和热水塔,进系统煤气需加强除油,根据厂内条件,现有2台焦炭过滤器用途不变,新增1台除油器(该除油器由闲置的旧精脱硫罐改造而来,内装10 m3高效除油剂);为保证喷水压力的稳定,增加1台除氧水储槽。

本次改造共增加4台设备,分别是

阅读:
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询