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高炉气热风炉在型煤烘干塔的改造

[日期:2013-10-15] 来源:《氮肥信息》  作者:李国堂 [字体: ]

目前福建三钢(集团)三明化工有限责任公司的合成氨装置拥有14台Φ3300 mm12台Φ2650 mm造气炉。现阶段推行焦炉煤气制合成氨气的新型技术得到了广泛的运用,吨氨煤棒的造气消耗比煤球低80 kg。新技术推行后,需淘汰一部分陈旧、高能耗的Φ3300 mm造气炉,对应配套的型煤球生产线停产,同时加大煤棒的产能,由原来的700 t/d熟棒增加到900 t/d。两座烘干塔的热源气为造气吹风尾气、高炉烟气。在此热源气条件下,必须增加烘干塔热源气,经场地、原料的论证,建1套高炉煤气燃烧炉热风装置,才能保证煤棒产量、质量的完成。

新建高炉煤气燃烧炉装置1套,配套DN500高炉煤气管道、DN80弛放气管道、DN50氮气吹扫管等,热风炉出口按异径承插DN1600/DN1800连接至原DN1800配风管,燃烧炉经过高炉气在炉膛燃烧后的烟气达950 ℃,在配风室配以一定的空气达到165 ℃加以利用。

参照原料热风炉装置,从安全性、适用性、耐久性、工程进度、节约费用出发,对高炉煤气燃烧炉进行了部分改造。原透气挡墙砖采用600 mm×600 mm×482 mm带孔径Φ20 mm×130 mm预制透气挡墙砖,改为耐火砖直接砌筑40mm×65mm方形格型透气孔;高炉煤气烧嘴Q235钢管喷头烧嘴,改为不锈钢管加工异径Φ150 mm/Φ100 mmQ235管连接;配风室加长500 mm,增加左右对称风门;烧嘴采用套管式燃烧器,煤气在管内流动,空气在管外流动,在燃烧器出口混合,空气管尾部设计风扇调节空气系数;炉体出口管道与原配风管道的连接采用异径承插取代温度补偿器,间隙用麻绳缠绕;取消炉体配风室的耐高温铸铁闸板,在DN1800配风管法兰处加简易的手动葫芦拉动抽插的盲板;原U型水封与安全水封的加水管与溢流管同径,改加水管管径与溢流管管径分别为DN65DN100

热风炉的安全运行设计:高炉煤气主要可燃成分是CO,为此设计安装了CO浓度检测报警装置,当检测到CO浓度超标时,迅速自行关闭切断阀;由于炉内正压会发生向外喷火,为此设计风机联锁装置,当有风机停止运行后,电脑显示报警,并提醒操作人员调整炉内负荷;煤气压力低于2 kPa,煤气压力低报警框闪烁,报警;弛放气超压(>5 kPa)放空安全水封设计。

由于热风炉进行部分的简化设计,安全性、实用性、耐久性在运行中验证效果良好。

1.管道置换操作方便,经过连续几次的管道置换,管道置换无死角、气体检测合格。

2.点火期间,弛放气烧嘴空气喷管和煤气喷管之间的环缝使气体成旋转气流喷出,加快了空气和煤气的混合,弛放气充分燃烧,点火容易;烘炉升温期间,热风炉的热胀冷缩在异径承插处起到温度补偿器的作用,未造成设备的热胀偏移损坏。

3.由于烧嘴异径改造及套管的风扇叶调风设计,在炉膛燃烧区域,温度场温度波动小,烧嘴火焰稳定,炉膛温度维持在830~950 ℃,未造成回火、脱火、烧嘴变形,燃烧安全。

4.孔径有效放大,增加了透气孔传热面积,气道通畅。

5.配风室检测CO浓度为0,挡墙通道的煤气与空气呈缝隙式混合,混合气充分燃烧,炉膛保持较高的温度,不存在燃烧不充分的可燃气流入烘干塔内。

6.取消Φ20 mm透气孔的挡砖墙预制件、铸铁闸板、温度补偿器,烧嘴头的简化改进,节约工期30 d、材料成本10万元。

7.配风室加长及增加对称配风门,热空气配风效率增大,出口温度调节更容易,炉膛温度950 ℃,至配风室200~300 ℃,极大地降低了配风室至风机沿程的温度,更好地保护了运行设备。

8. 通过配风室风门、变频引风机转速、配风管插板阀、吹风气联通阀控制炉膛压力在-5-25  Pa之间,未造成炉内正压喷火现象,操作弹性大。

目前,热风炉用气量1700~2000 m3/h,配合6#高炉烟气、吹风尾气作为烘干热源,烘干塔产能750 t/d增加到了900 t/d干棒,满足生产需求;水分控制在2%以内,回粉控制在6%以内;烘干AB塔加热器出口温度均能达到165 ℃,满足烘干要求。

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