(山西焦化集团有限公司,山西 洪洞041606)
[中图分类号]TQ 520.5[文献标识码]B[文章编号]1004-9932(2013)05-0044-02
0 引 言
我公司于2005年9月引进法国IRH公司的300 kt/a焦油加工装置并顺利投产,当年即达到满负荷生产,系统运行稳定,产品质量全部达到设计要求。该装置的馏分加工采用两塔式减压蒸馏工艺,其核心设备之一的馏分塔采用进口的波纹规整填料,具有压降低、通量大、操作范围广、传质高效、分离效果明显、节能环保、萘集中度高等特点。生产产品包括酚油、萘油、洗油、蒽油和重油等,产品质量达到国家标准。但系统在运行过程中也出现了馏分塔最下部填料频繁被腐蚀、损坏等问题,破碎的填料进入塔底循环泵,造成运转设备严重损坏,给公司造成了巨大的经济损失。2005—2007年共更换填料2次,因此决定对馏分塔最下部填料段进行改造。
1 馏分塔填料损坏原因分析及改造方案确定
焦油加工装置现有的馏分塔采用的是高效波纹规整填料,由5段填料组成,分别是酚油段、萘油段、洗油段、蒽油段和重油段。经过对塔内介质和系统运行的分析与研究,认为造成馏分塔填料严重损坏的根本原因如下:一是公司焦油蒸馏工艺采用了后加碱的形式,且加碱量要比国内同行业的前加碱方式少,焦油中存在的酸性物质反应不完全,进入馏分塔后,在加热后