阅读内容

φ2 800 mm煤气炉改造

[日期:2013-10-15] 来源:《中氮肥》  作者:李照峰 [字体: ]

(河南晋开集团郸城晋鑫化工有限公司,河南 郸城477150

 

[中图分类号]TQ 545[文献标识码]B[文章编号]1004-9932201305-0042-02

 

我公司于2010年进行了节能技术改造,更新改造了9台间歇式固定床半水煤气发生炉,其中有φ2 800 mm内置式煤气炉4台,该炉采用φ3 200 mm灰盘、1.3 MPa水夹套、7层六边炉箅。该炉型于20116月并入生产系统,生产过程中,多次出现灰盘运转负荷重,电机带不动,被迫停炉检修的情况,煤气炉运行周期只有30 d左右。对煤气炉底盘拆检发现,炉内存在底盘内煤灰积存严重和上滑道脱落等情况。这些问题应是引起灰盘运转负荷重、煤气炉运行周期短的主要原因。公司针对煤气炉存在的问题进行技术改造,取得了较好的效果。

1  煤气炉存在的问题及原因分析

1.1  底盘内部积存煤灰

φ2 800 mm煤气炉底盘由底盘外壳、灰盘、上下滑道、大齿圈、底盘中心定位套、灰盘中心定位套等组成,改造前底盘装配图见图1

底盘内的煤灰主要积存在2个部位:一是上、下滑道内部;二是滑道与底盘中心定位套之间的空间。底盘内部进灰的部位有2处:一是灰盘外圆和底盘外壳之间的间隙;二是灰盘内圆和底盘中心进风口的密封间隙。

灰盘外圆和底盘外壳间有挡灰板密封阻止煤灰进入,从此处进入的煤灰要到达滑道内部,还要经过挡灰圈、自重环密封等几处密封。从图1结构可知:大齿圈在底盘内安装位置最低,

阅读:
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询