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高压机填料冷却效果差原因分析及处理

[日期:2013-12-02] 来源:《氮肥信息》  作者:孙继民 [字体: ]

兖矿峄山化工有限公司现有6M32160/320大型氮氢气压缩机7台。运行过程中,该压缩机填料冷却系统存在多方面问题,导致高压机填料冷却效果差、运行周期短、填料因过热常烧坏,严重影响了压缩机的安全运行和装置的正常生产。造成高压机填料冷却效果差的原因主要有以下几点。

1.填料冷却水压力低。填料冷却水当初设计与气缸冷却水、冷排冷却水均由同一管线供应,冷却水经气缸、冷排分水后,到达填料时水压已很低。

2.因受空间限制,填料冷却系统设计比较紧凑,9~11组填料盒通过处于活塞杆周围一圈10 mm的小孔流通冷却水,冷却流程约10 m,孔径小、流程长,冷却后的水回到相对位置高1 m的检水槽有一定阻力,造成填料水腔及出水管泥污沉淀淤积和堵塞。

3.冷却水采用凉水塔冷却,中间工段很多冷却设备采用室外列管淋洒方式,扬尘进入冷却水池造成冷却水较脏、泥污多,常常堵塞填料的冷却通道。

4.冷却水利用风冷冷却,夏季受环境温度制约严重,夏季气温在35 ℃以上时,冷却水温度达38 ℃左右。冷却水初始温度高也是造成填料冷却效果差的原因之一。

针对以上原因,提出以下措施对填料冷却系统实施改造。

1.针对冷却水压力低的现状,单独建立1套填料冷却水增压系统,新增2台增压泵,正常生产时11备,使填料水压力由原来的0.16 MPa提高到现在的0.8 MPa

2.针对填料冷却水回水管线爬高阻力大的问题,在2楼填料冷却水出水口处采用就近回水的办法,就近设置接水槽让冷却水通过重力的作用直接回到室外1楼冷排水池,避免填料冷却水腔淤泥长期沉积堵塞填料盒冷却水路。

3.针对冷却水质差的现状,在冷却水进填料之前增加1台滤网过滤器,定期清理过滤网使进入填料盒的冷却水保持清洁。

经改造,填料冷却水的的工作条件得到大大改善,填料函冷却后温度由>80 ℃降低到<60 ℃,填料的运行周期大大延长。

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