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冷交换器封头开裂事故处理总结

[日期:2013-12-16] 来源:《中氮肥》  作者:秦博 张立平 [字体: ]

(中化吉林长山化工有限公司,吉林 长山131109

 

[中图分类号] TQ 051.5[文献标志码] B [文章编号] 1004-9932201306-0050-02

 

我公司是合成氨产能为180 kt/a的中型氮肥企业,有2套合成氨系统,其中2#合成氨系统配套往复式循环机,其φ1 000 mm冷交换器的外筒为1988年制造的氨合成塔(2003年公司“18·30”改造时对氨合成塔内件改造后作为冷交换器使用)。20133月以来,由于精制气微量较高导致冷交换器压差逐渐增大,324日晚发生冷交换器压差突然降低且液面指示失灵的事故,现将事故经过及处理过程作一介绍。

1  工艺简介与设备参数

冷交换器主要参数见表1,内件结构如图1

冷交换器上部为列管式换热器,下部为带有旋流板的分离器。合成氨循环气从a口进入列管换热后从b口出,进入氨蒸发器冷却,冷却后的气体从d口进入分离段,分离液氨后,进入换热段壳层与列管内气体换热,换热后从c口出来,进入合成塔参与合成氨反应。

2  事故经过

20133月因甲烷化工序催化剂活性降低,导致送入合成氨工序的精制气微量超标,取样分析微量在26×10-6(指标要求≤20×10-6)。320,合成氨工序循环机电流开始升高,同时2#冷交换器压差开始上升(数据见表2),阻力增大,系统循环量比正常降低15 000 m3/h左右,合成氨系统略有憋压现象。经请示生产调度处后继续生产、观察,等待计划停车处理。在接下来的几天里,循环机电流持续升高,最高升至74 A(正常63 A左右),合成氨系统时常憋压,间断放空。3241935,精制气微量瞬间超过30×10-6,循环机电流突然降低,冷交换器压差突然由1.6 MPa降至0.2 MPa,冷交换器分离段液面指示达高限且无法降低液面,合成塔反应恶化无法调节,系统无法加量生产,开电炉维持催化剂温度,同时立即联系取样分析,合成塔入口氨含量高达7.4%(正常值≤4.5%)。

3  原因分析及处理过程

车间技术人员分析后认为该事故的原因是:精制气微量过高,合成系统产生副产物碳铵结晶,阻塞冷交换器列管,致使冷交换器阻力过大,压差增大使冷交换器内件损坏,系统走近路,即循环气从a口进入,直接从c口排出,未经过或少量经过b口进入氨蒸发器。

从图纸分析冷交换器内件的填料及焊道等薄弱部位,根据经验初步判断冷交换器内件损坏位置可能为以下3处。

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