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浅谈造气工段设备改造

[日期:2014-02-17] 来源:《中氮肥》  作者:张新永 程艳辉 宫静 [字体: ]

(河北迁安化肥股份有限公司,河北 迁安064405

 

[中图分类号] TQ 529.2[文献标志码] B [文章编号]1004-9932201401-0050-03

 

我公司是生产尿素、甲醇的专业厂家,建于1967年。造气车间承担着合成氨、甲醇原料气的生产任务,造气车间新系统有φ2 800 mm煤气发生炉8台,老系统有φ3 600 mm发生炉7台,均采用固定床间歇制气制取原料气。造气工段的综合能耗占到全公司总能耗的60%以上。老系统由于设备陈旧、技术落后,设备故障率较高,减量频繁,严重地影响着公司的安全生产。为此,检修大队组织技术力量对老系统设备进行了一系列的技术改造。现对我公司造气工段设备改造情况做一简要总结。

1  炉底与炉裙联接结构改造  

煤气炉炉底与炉裙原有联接结构为法兰连接,密封材料为无尘填料,填料耐温1 100 ℃,若无异常情况能够满足使用要求。但化工生产存在不确定性,生产中的爆鸣产生的振动容易使密封失效导致法兰联接处漏气着火,严重地影响着生产的正常运行。  

200712月设备大修之机对原结构进行了改造,将炉底、中央灰斗的法兰上移,连接结构由法兰联接改为焊接,炉裙大法兰与炉底仍用27M27×200 mm螺栓进行拉紧。改造后未再发生因煤气爆鸣导致法兰漏气着火现象,极大地改善了设备的运行环境,使设备运转周期长达2 a以上(煤气炉主体设备运转周期为2 a)。改造前后对比见图1

1         炉条机旋转轴维修方式的改变  

炉条机是造气工段中最关键的传动设备之一,其运行的好坏直接影响煤气炉气化层的温度及位置,要保证煤气炉的工况稳定,就必须确保炉条机的长周期稳定运行。

在实际生产运行过程中,炉条机旋转轴漏油、漏水一直是困扰造气工段设备管理的最主要问题。一般新更换的蜗杆轴能够稳定运行16个月,但随着运行时间的延长,轴表面处油封的划痕不断加深,只能进行修复或更换。每台炉条机轴的费用为0.7万元,每年仅炉条机轴的备件费用就达7.35万元。   

针对旋转轴出现的划痕导致油封泄漏问题,检修大队工程技术人员曾采用热喷涂、电刷镀、氩弧焊及外委激光熔覆等多种修理工艺对轴进行修复。这些方法的缺点是施工工艺复杂、修复周期长、价格昂贵或堆焊合金后轴杆变形不易调直。后经不断摸索,检修大队工程技术人员逐渐找到了一种较为行之有效的维修方法,

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