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合成氨原料气改为乙二醇原料气的技术改造

[日期:2014-02-17] 来源:《中氮肥》  作者:程勇 [字体: ]

(安徽淮化股份有限公司,安徽 淮南232038

 

[中图分类号] TQ 113.26+4 [文献标志码] B [文章编号]1004-9932201401-0027-02

 

1  技术改造背景

我公司300 kt/a合成氨装置采用德士古炉制气,粗煤气经变换、低温甲醇洗、液氮洗等净化,净化气去合成工段进行合成氨反应。随着精细化工市场的不断发展,以COH2为原料的精细化工产品需求量不断增加,以COH2生产精细化工产品的附加价值远高于生产合成氨;淮化集团2010年建成的千吨级煤基合成气制乙二醇中试装置在2011年通过了由中国石油和化学工业联合会组织的72 h现场连续运行考核,考核期间,装置平均负荷达到97%,产品质量稳定,原料消耗指标均达到设计值,且该乙二醇中间试验装置是具有自主知识产权的创新技术,具备合成气制乙二醇工业示范的条件。鉴于上述原因,我公司决定通过技术改造,将 300 kt/a合成氨粗煤气分出一部分,经过废锅回收热量后,再经净化处理得到满足100 kt/a乙二醇生产需要的COH2

2  技术改造路线

300 kt/a合成氨系统分流出一部分温度259 ℃、压力6.1 MPa的粗煤气(组分见表1),先通过新增的热回收装置——0.5 MPa的低压废热锅炉回收热量,产生的饱和蒸汽送入公司蒸汽管网,再经过脱盐水换热器(新增)、循环水换热器(新增)及水洗塔(新增),温度降至40 ℃,压力为5.6 MPa。该原料气经过进料气冷却器(新增),与分子筛出口的净化气和一部分尾气换热并吸收冷量,温度降为-14 ℃,压力为5.4 MPa,再进入水分离罐(新增),与300 kt/a合成氨系统进料气/甲醇水分离罐来的甲醇水混合物混合,送往300 kt/a合成氨系统的甲醇/水分离塔进料加热器,加热后进入甲醇/水分离塔,进行甲醇再生。分离器顶部的气体进入甲醇洗涤塔(新增),气体中的H2SCOS在甲醇洗涤塔粗洗段被吸收,脱硫后的原料气进入甲醇洗涤塔主洗段,气体中的CO2在甲醇洗涤塔上段被再生后的低温贫甲醇脱除到12×10-6。塔顶分离出的温度-64 ℃、压力5.4 MPa的净化气去分子筛,脱除微量的甲醇和CO2 (1×10-6);塔底分离出的温度-10 ℃、压力5.7 MPa的富甲醇水混合物,通过几步降压、解吸,分离出吸收的H2SCOS CO2等。

从分子筛出来的净化气在进料器冷却器中复热后,

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