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间歇炉高氧加氮制气技术的应用

[日期:2014-02-17] 来源:《中氮肥》  作者:李国堂 [字体: ]

[福建三钢(集团)三明化工有限责任公司,福建 三明365000

 

[中图分类号]TQ 542.5 [文献标志码]B[文章编号]1004-9932201401-0023-02

 

0         高氧加氮技术提出的背景

福建三钢(集团)三明化工有限责任公司第一造气车间有14台造气炉,炉膛直径3 2003 300 mm2007年以前主要以型煤间歇气化工艺生产半水煤气,但福建本地煤活性低、反应性差,产气量低(单炉最好发气量4 500 m3/h),提负荷时炉况易波动,产生夹生、漏炭、炉面发红结疤或炉渣结块现象,不仅操作难度大,而且由于所生产的半水煤气气质差,氢氮比不平衡,循环氢低,致使上吹气被迫放空,无法加氮,使得单炉产能低;低负荷运行时,煤气炉发气量在4 300 m3/h,上吹气气质差,有效气(CO+H2)含量仅62%,造成循环氢低,上吹放空长达4 s。而型煤富氧连续气化工艺生产半水煤气,炉况较稳定,产气量也高,但存在上气道温度达580 ℃、CO2含量达20%的问题,影响后工序高压机打气量,使脱碳系统负荷增大,造成电耗上升。为解决型煤间歇制气存在的产气量低、炉况不稳定、消耗高等问题,提出了间歇炉高氧加氮制气新技术。

2  高氧加氮制气的原理及实施

2.1  制气原理

高氧加氮制气与间歇制气在流程是一致的,均采用吹风—上吹—下吹—二次上吹—吹净的工艺流程,所不同的是上加氮由原来的空气变成了58%的富氧空气。由于高氧加氮制气在吹风及上吹阶段投用高氧,氧含量高,反应比较剧烈,在一定程度上解决了型煤活性不足的问题,使炉内能保持较高的气化温度,同时由于制气时间延长和上吹制气温度提高,蒸汽分解率也得到提高,从而使间歇炉的负荷和所产合成气的气质得到提高,达到了降低煤耗的目的。但是高氧加氮配入的氧量比普通加氮配入的氧量多,因此反应所产生的热量也多,为了防止局部过热造成结块,引起炉况恶化,在热量平衡的情况下,应适当扣减吹风时间,将扣减的时间加到上、下吹阶段,以达到延长制气时间、提高产量的目的。

2.2  高氧加氮制气的实施

将富氧总管的58%富氧空气接至上吹加氮总管和吹风总管,利用DCS控制油压阀门的启闭。在“阀门设定”栏“吹风加氧”进行延迟开时间设定,若“吹风加氧”延迟开时间设定为7 s,则吹风加氧阀在吹风阀动作后7 s开,即若吹净时间设定为5 s,那么吹风加氧阀将在进入吹风2 s后开启。在“阀检设定”栏进行阀门到位时间设定,吹风加氧阀的阀位检测为“关”,若阀门到位时间设定为4 s,同时将“报警”、“停炉”联锁投入,当4 s时仍检测不到信号,则气化炉将自动进入紧急停车状态。

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