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6M25型氢氮气-空气联合压缩机扩能改造

[日期:2014-06-16] 来源:《中氮肥》   作者:谭小术 郑术健 程元 [字体: ]

(新疆美丰化工有限公司, 新疆 阿拉尔843300

 

[中图分类号]  TH 457 [文献标志码]B [文章编号] 1004-9932201403-0055-02

 

新疆美丰化工有限公司是以天然气为原料的化肥生产企业,合成氨产能100 kt/a,尿素产能180 kt/a。该装置于2012101日正式投产,目前装置运行良好,各项经济指标和消耗均大大优于设计值。合成氨原料气的制备采用蒸汽加压连续转化工艺,净化系统采用先进的中低变、甲烷化和MDEA脱碳工艺对转化气进行净化,提纯CO2,氨合成采用低压氨合成技术,尿素工艺采用先进的CO2汽提技术。合成氨的核心动力机组采用的是往复式联合压缩机,改造前该机组单机产能只有26 kt/a,为了扩大产能,公司对该机组进行了改造。

1         改造前机组状况

该机组为空气和氢氮气联合压缩机组,改造前单机产能为26 kt/a7级压缩,其中空气四级压缩,末端压力3.55 MPa,氢氮气三级压缩,末端压力31.4 MPa,空气打气量91 m3/min,氢氮气打气量10 m3/min。空气三四级属于倒级差并连结构,控制系统采用的是老式的数显表,数显表的联锁输出是由表内的一个继电器输出一个220 V 信号来触发停车继电器动作。该控制的缺点是使用时间长了后表内的继电器触点接触不好,出现故障时继电器无法闭合,导致该停车时无法停车,极容易给生产和设备造成重大损失;也没有停车记录,无法分析是正常停车还是故障停车,以及什么故障原因引起的停车。加上其后工序氨合成工艺改为15 MPa低压氨合成技术,日产能提高到330 t后,无论结构、工艺、检修、操作、仪表控制等该机组已经不能满足新的生产工艺技术的要求,必须对其进行改造。

改造的目的是满足后工序氨合成工艺要求,增加合成氨产量,提高检修工作效率,减少维修工作量,延长压缩机的使用寿命,缩短工程工期,减少工程投资,节约压缩机电耗。

改造可能存在的风险:达不到扩能和节能效果,压缩机的力不平衡,活塞力超负荷,极易造成主要运转部件断裂,电机超电流,从而危及压缩机的安全长周期运行,影响装置的正常生产。

2  改造方案

改造的基本原则是充分利用机组的原有部件,对整体结构不能有大的改动,满足电机功率、活塞力、产能和工艺的要求,必须保证改造后不能超负荷运行。

2.1        氢氮气段的改造方案

通过反复计算、讨论,最后决定改造后将单机氮氢气打气量提高到11.3 m3/min,根据氨合成工艺要求,将末级排气压力由原来的31.4 MPa降低至13.5 MPa,而原机的二级排气压力设计值为13.2 MPa,通过合成论证,原机的一、二两级缸稍作改造即可达到新工艺流程需要,从而实现氮氢气段只需要原机的两列。

氮氢气段的主要改造方案……

更多内容请见《中氮肥》2014年第3

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