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氨合成系统的改造及应用效果

[日期:2014-06-16] 来源:《中氮肥》   作者:黎国建 吴宗敏 [字体: ]

(柳州化工控股有限公司,广西 柳州545002

 

[摘  要]通过对3#氨合成系统的改造以及操作人员的精心维护,使该系统的生产能力明显提高,阻力下降,工艺消耗下降,副产蒸汽量增加,取得了良好的应用效果。

[关键词] 合成塔;内件;改造;循环机

[中图分类号]TQ 113.2 [文献标志码]B [文章编号] 1004-9932201403-0004-03

 

我公司一氨系统有3套氨合成系统,其中3# 氨合成系统的氨合成塔采用的是YD型全轴向内件,已使用15 a,运行阻力大,并存在氨净值偏低、单塔生产能力偏低、零米温度低、中锅进口气体温度低、吨氨消耗新鲜气量大等一系列问题。随着一氨系统400 kt/a总氨扩建工程项目的投产(对氨合成工序前的造气、压缩、净化等工序完成了技术改造),氨合成工序的技术改造工作被提上了议事日程(否则无法适应高负荷生产)。虽然一氨系统的3个氨合成塔内件均已老化,并存在不同程度的缺陷,但氨合成系统仍有可优化的潜能。为了解决氨合成工序产能不匹配的情况,经认真研究、论证,公司决定先对3#氨合成系统的氨合成塔内件进行改造,并优化系统流程,再逐步更换2#4# 氨合成塔的内件,以满足新工况下的生产需要。

1         3#氨合成系统的改造

为匹配造气、压缩、净化等工序技改后的生产能力,氨合成工序亦需提高生产能力才能满足15~16机的高负荷生产。改造后的3#氨合成系统工艺流程见图1

1.1  氨合成塔内件的改造

2012283#氨合成系统停车,更换新内件和催化剂。新内件采用南京国昌化工科技有限公司制作的GCR201型内件。该型内件共分为2个轴向、1个径向催化剂床层及2个下部换热器,开工电炉设置在氨合成塔中心管内。塔内件的主要技术参数如下……

更多内容请见《中氮肥》2014年第3

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