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CB-5低温变换催化剂优化使用方案及经济可行性分析

[日期:2014-08-15] 来源:《中氮肥》  作者:屈会朋1 屈文敏2 [字体: ]

(1.  陕西兴化集团有限责任公司,陕西 兴平7131002.大连理工大学化工与环境生命学部,辽宁 大连116023

[中图分类号]TQ 113.26+4.2 文献标志码]B [文章编号] 1004-9932201404-0018-03

 

陕西兴化集团有限责任公司(简称兴化)是全国最大的硝酸铵生产企业,其基础原料合成氨的生产采用天然气蒸汽转化工艺制取氢气。制氢系统由换热式纯氧二段蒸汽转化、中变串低变、苯菲尔脱碳及甲烷化精制工艺组合而成。2000年制氢原料油改气后,因工艺变化的影响,低变催化剂的使用寿命仅1.52.5 a,且催化剂使用中、后期,低变炉出口CO含量在0.3%以上,导致系统消耗大幅增加。经过反复技术论证和市场调研,选择了川化催化剂厂生产的CB-5低温变换催化剂,投用后低变出口CO含量稳定在0.16%0.17%,低变催化剂使用寿命达到了58 a,特别是小低变的CB-5低温变换催化剂已连续使用了79个月,从热点温度分析还可以使用23 a,取得了较好的经济效益。为此,笔者就优化该催化剂使用方法予以总结,为低变催化剂的选择和使用探索出新的途径。

1科学的使用方案需要考虑的因素

1.1  低变催化剂的使用温度

低变催化剂使用温度范围较窄,从理论上讲,催化剂使用温度应在煤气露点温度至铜微晶烧熔温度之间(即高于煤气露点温度10 ℃以上且低于铜微晶烧熔温度),一般在185240 ℃。兴化变换系统因压力高(2.7 MPa)、汽气比高(0.60.7),导致煤气露点温度升高(不同压力和汽气比下的煤气露点温度见表1),使得低变催化剂的使用温度范围更窄。选定合适的操作温度,既保证催化剂具有较高的活性,又使催化剂的使用寿命适度延长,是生产实际中必须考虑的问题。

1.2  低变催化剂的使用效果

低变出口CO含量直接影响生产装置的经济运行,根据变换反应原理……

更多内容请见《中氮肥》2014年第4

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