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150 kt/a煤棒装置运行总结

[日期:2014-12-15] 来源:《中氮肥》  作者:宋文戈 [字体: ]

(山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司,山西 运城044000

 

[中图分类号]   TQ 5361[文献标志码]B[文章编号] 1004-9932201406-0012-02

 

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山西阳煤丰喜集团新绛分公司气化装置共有6φ2 800 mm造气炉(51备),配套综合氨产能为80 kt/a,造气用煤主要为阳泉粒度煤,每月产生煤沫约2 000 t,这些沫煤无法作为造气原料煤使用,只能低价出售。为提高沫煤利用率,并且降低入炉原料煤成本,公司决定将沫煤加工成煤棒用于生产合成氨。按年产80 kt合成氨、吨合成氨消耗165 t煤棒计算,年煤棒需求量约为132 kt,因此公司决定新建1150 kt/a煤棒装置。

公司技术人员经过充分的调研,选择株洲力能型煤机械有限责任公司对该装置进行总承包,装置于20136月建成投运,目前运行正常,并通过了72 h达产达标考核。

1  煤棒生产工艺流程及工艺要点

1.1  原煤粉碎

针对阳泉无烟煤硬度大、黏性较小的特点,为确保粘结剂能够被原煤(沫煤)充分吸附,成型和烘干后的煤棒表面光滑、结构致密、强度达标,需要将原煤粉碎至粒径2 mm以下。原煤粉碎采用两级方式。

用铲车将原煤装入原煤进料斗中,经往复式给料机送上皮带机(皮带机上装有电磁除铁器,除去原煤中的金属杂物),随后进入立式破碎机进行第1次破碎,破碎后粉煤粒径达到3 mm左右,再通过埋刮板输送机送入笼式粉碎机进行第2次粉碎,使粉煤粒径达到2 mm以下。

1.2  粘结剂配制

1.2.1  原料要求

水一次中性水;褐煤腐殖酸含量45%50%,水分含量20%以下;片碱纯度96%

1.2.2  粘结剂配比

根据原煤水分含量和褐煤中腐殖酸含量的变化,水、褐煤、片碱的质量比大致为56%40%4%。实际生产过程中需根据经验进行调整,最终确定合适的配比。

1.2.3  粘结剂制备流程

1)在粘结剂制备桶内加水4 500 kg

2)开动粘结剂制备桶的搅拌装置。

3)加入褐煤3 000 kg左右(按照质好量少、质差量多原则掌握),加入片碱275300 kg。如果液体太稠或上部褐煤结块,可适量补水(液面与上部盖板的高差不得少于250 mm,防止通入蒸汽后粘结剂溢出)。

4)制备桶内物料搅拌成糊状后,通入蒸汽,升温至95 ℃,再保温、搅拌2 h以上,粘结剂配制完成,即可使用。粘结剂制备结束后,检验腐殖酸钠是否合格,可取少量用手指挤压,……

更多内容请见《中氮肥》2014年第6

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